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案例:新能源汽车电池车间废气处理工程
项目背景
某新能源汽车电池工厂在生产过程中产生含NMP(N-甲基吡咯烷酮)的工艺废气。NMP作为电极涂布工艺的重要溶剂,其蒸气具有刺激性气味且可能影响员工健康。项目要求废气处理效率≥95%,并实现溶剂回收利用。
废气成分及来源
主要污染物:
NMP蒸气(浓度1.5-3.5g/m³)。来自电极涂布干燥工序
微量粉尘。来自电极材料颗粒
少量氨气。来自原材料分解
废气特点:温度60-80℃,湿度30-50%,气量8000m³/h,具有中高浓度、成分单一的特征。
处理工艺流程
采用"冷凝回收+化学洗涤+活性炭吸附"三级处理:
两级冷凝系统
一级预冷至15℃(回收60%NMP)
二级深冷至-15℃(追加回收30%)
酸洗塔
:用稀硫酸溶液(5%)吸收残余NMP和氨气
活性炭吸附
:作为保障措施处理逃逸的微量污染物
溶剂精馏系统
:将回收的NMP提纯至99.5%以上回用
系统配备PLC自动控制,根据废气浓度调节冷凝温度,确保运行经济性。
最终效果
NMP综合回收率≥92%,年回收溶剂约650吨
排放浓度<20mg/m³,远低于100mg/m³的行业标准
回收溶剂品质达到生产要求,年节约原料成本1200万元
系统能耗<0.25kWh/m³废气,运行成本优势明显
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