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案例:新能源汽车电池车间废气处理工程

项目背景

某新能源汽车电池工厂在生产过程中产生含NMP(N-甲基吡咯烷酮)的工艺废气。NMP作为电极涂布工艺的重要溶剂,其蒸气具有刺激性气味且可能影响员工健康。项目要求废气处理效率≥95%,并实现溶剂回收利用。

废气成分及来源

主要污染物:

NMP蒸气(浓度1.5-3.5g/m³)。来自电极涂布干燥工序

微量粉尘。来自电极材料颗粒

少量氨气。来自原材料分解

废气特点:温度60-80℃,湿度30-50%,气量8000m³/h,具有中高浓度、成分单一的特征。

处理工艺流程

采用"冷凝回收+化学洗涤+活性炭吸附"三级处理:

两级冷凝系统

一级预冷至15℃(回收60%NMP)

二级深冷至-15℃(追加回收30%)

酸洗塔

:用稀硫酸溶液(5%)吸收残余NMP和氨气

活性炭吸附

:作为保障措施处理逃逸的微量污染物

溶剂精馏系统

:将回收的NMP提纯至99.5%以上回用

系统配备PLC自动控制,根据废气浓度调节冷凝温度,确保运行经济性。

最终效果

NMP综合回收率≥92%,年回收溶剂约650吨

排放浓度<20mg/m³,远低于100mg/m³的行业标准

回收溶剂品质达到生产要求,年节约原料成本1200万元

系统能耗<0.25kWh/m³废气,运行成本优势明显