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案例:中型铜冶炼企业转炉烟气治理项目

项目背景

华中地区一家年产8万吨粗铜的中型冶炼企业,主要采用传统PS转炉工艺。原有烟气处理采用单一碱液喷淋法,无法满足新环保要求,且设备腐蚀严重。企业决定投资2800万元进行专项改造,重点解决转炉烟气污染问题。

废气成分及来源

转炉周期性作业导致烟气量和成分波动大,主要污染物:

SO₂:浓度5000-18000mg/m³(周期性波动)

烟尘:浓度8000-12000mg/m³,含大量金属氧化物

CO:浓度约2-5%,具有回收价值

氟化物:浓度150-300mg/m³

温度波动大:200-800℃

处理工艺流程

创新采用"余热利用+干法脱硫+布袋除尘"工艺路线:

烟气骤冷塔

:将高温烟气快速冷却至200℃以下,防止二噁英再生

余热锅炉

:回收中温段烟气热能

干法脱硫

:采用旋转喷雾干燥吸收塔,消石灰为吸收剂

高效布袋除尘

:选用PTFE覆膜滤袋,耐温耐腐蚀

CO回收系统

:经净化后的CO气体回用作为燃料

在线监测系统

:实时监控主要污染物排放

最终效果

改造后运行数据表明:

SO₂排放浓度稳定在80mg/m³以下

颗粒物排放≤15mg/m³

氟化物去除率≥95%

CO回收利用率达70%,年节约燃料成本约200万元

系统适应转炉周期性作业特点,运行稳定可靠

综合运行成本较原系统降低30%