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塑料厂废水、废气、粉尘的污染问题贯穿原料制备、成型加工、后处理及废弃物再利用全链条,不同工段排放的污染物在来源、特征、危害、治理难点与解决方案上均呈现明显差异。以下按“来源—特征—危害—难点—针对性技术路线—典型案例”六个维度做系统梳理,全文均以文字概述方式展开,避免表格化表达。

一、污染物来源与行业属性

废水:集中产生于树脂聚合、冷却切粒、设备清洗、印刷清洗及废气洗涤水,主体行业包括聚乙烯、聚丙烯、PVC、ABS、PET 等合成树脂制造,以及再生塑料清洗、软包装印刷复合。

废气:主要在高温熔融(挤出、注塑、吹塑)、添加剂混炼、表面印刷涂装、边角料裂解四步释放,对应行业涵盖改性造粒、日用膜袋、汽车饰件、发泡材料、电缆料等。

粉尘:来自粉体树脂投料、碳酸钙与滑石粉填料干混、破碎磨粉、激光/机械打磨、废品切碎,多见于 PVC 地板、塑钢型材、大型破碎回收中心。

二、排放特征与危害
废水呈现高 COD、高悬浮物、高色度、含难降解有机助剂(邻苯酯类、酚类、重金属热稳定剂)特征,可生化性波动大,排放不连续。废气具有“三高一杂”:VOCs 浓度高(3000–5000 mg/m³ 常见)、恶臭强度高、毒性高(苯、1,3-丁二烯属 IARC 1 类),成分杂(有机—无机—颗粒物—生物气溶胶四相共存)。粉尘粒径跨度大,纤维状、板状、球形颗粒并存,部分含可燃挥发分,存在爆炸风险(MEC 低至 30 g/m³)。
健康层面,苯系物可致白血病,HCl、SO₂ 腐蚀呼吸道,二噁英类长期累积致癌;环境层面,VOCs 与 NOx 形成臭氧,粉尘提升 PM2.5,含重金属废水造成土壤不可逆污染。

三、治理难点
废水难点在于水质波动导致生物系统冲击,难降解有机物造成出水 COD 反弹,重金属对微生物抑制明显;废气难点是浓度波动大、含氧率低、含氯含硫组分易造成设备腐蚀与催化剂中毒,且 70% 以上属无组织逸散;粉尘难点为纤维易“架桥”堵塞滤料,含油含湿粉尘易糊袋,部分工序伴随 VOCs 需协同净化。

四、针对性技术路线

废水:以“分质分流—物化预处理—生化主体—深度氧化/膜分离”四级思路展开。高含油废水先溶气气浮,含重金属废水加药沉淀并辅以树脂选择性吸附,难降解有机废水采用铁碳微电解—Fenton 组合,综合废水进入两级 A/O-MBR,末端以臭氧-BAF 或反渗透做深度脱盐,确保出水满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572 特别限值。

废气:坚持“源头密闭—高效收集—除尘除雾—浓缩减量—终端销毁”链条。挤出注塑工位采用透明软帘+顶部伞形罩负压收集(≥95%),先经旋风或布袋除尘,再经多级除雾后进入分子筛转轮浓缩 10–20 倍,浓缩废气送催化燃烧(CO)或蓄热式燃烧(RTO),净化气 VOCs ≤ 30 mg/m;含氯 PVC 废气则于前端增设碱洗塔,选用耐腐蚀玻璃钢管道,燃烧设备温度控制在 850 ℃ 以上并保证 2 s 停留,以彻底分解二噁英。

粉尘:对干燥无机矿物粉尘采用覆膜长袋脉冲除尘器,表面覆 PTFE 膜实现 5 mg/m³ 近零排放;对含油含湿纤维性粉尘改用“水幕抑尘—湿式文丘里—除雾—活性炭吸附”组合,既防燃爆又同步去除 VOCs;在破碎回收高噪高粉尘环境,引入“双层密闭+负压输送+喷淋塔+除雾+低温等离子”工艺,实现粉尘≤10 mg/m³、臭气浓度≤600 无量纲。

五、经典案例剖析
案例一:华南 5 万吨/年 PE 造粒厂 VOCs 深度治理
背景:企业拥有 12 条大型单螺杆挤出线,熔融段 VOCs 初始浓度 650 mg/m³,含苯系物及烯烃,周边居民投诉强烈。
工艺与设备:生产线整体加罩封闭,热流由侧吸罩汇入主管;先经耐温布袋除尘器去除粒径 ≥1 µm 的塑料烟炱,保护后续转轮;接着采用疏水分子筛转轮(吸附区面风速 2 m/s、脱附温度 200 ℃)将风量自 12 万 m³/h 减至 6 000 m³/h、浓度提升至 6 500 mg/m³;浓缩气进入三室 RTO,燃烧温度 820 ℃,高温烟气经陶瓷蓄热体回收 95% 热能,用于预热脱附气,系统额外配置 SCR 低温脱硝模块,确保 NOx ≤ 50 mg/m³。
效果与效益:VOCs 排放浓度稳定在 18 mg/m³,远低于 60 mg/m³ 地方限值;年削减有机溶剂约 280 t,回收热能折标煤 1 100 t,节省天然气费 260 万元;厂界臭气浓度下降 90%,居民投诉归零;系统运行 18 个月后,设备无显著腐蚀,催化剂活性下降 <5%,RTO 陶瓷床完好率 100%,实现长周期稳定运行。

案例二:华东再生塑料园区破碎-清洗废水“零排放”项目
背景:园区年处理 30 万吨混杂废塑料,清洗废水 1 800 m³/d,COD 3 000 mg/L、SS 1 200 mg/L、色度 800 倍,含少量 Cd、Pb。
工艺与设备:厂区实行雨污、清污、冷热三分流;高含砂废水先进高效斜板沉淀池回收 80% 砂砾回用;综合废水经“格栅-调节-气浮”后,进入两级 A/O-MBR 系统,膜组件采用增强型 PVDF 中空纤维,膜通量 15 L m⁻² h⁻¹;MBR 出水经臭氧催化氧化塔(臭氧投加量 80 mg/L、催化剂为 Mn-Ce 铝基整体式)去除残留色度;末端采用反渗透+碟管式高压 RO 组合,淡水回收率 92%,浓水进入低温真空蒸发器,冷凝水回用于清洗,浓缩液经离心脱水后送危废中心。
效果与效益:出水 COD ≤ 30 mg/L、SS 未检出、色度 ≤2 倍,重金属符合地表Ⅲ类;系统运行三年未更换膜元件,仅定期化学清洗;年节省自来水 55 万 t,减少危废外运 1 800 t,直接经济效益 620 万元;园区因此获得绿色再生认证,产品溢价 150 元/t,全年新增利润 4 500 万元。

案例三:华北 PVC 地板厂粉尘与 VOCs 协同治理
背景:企业拥有 6 条大型混炼挤出线,投料、磨粉、开槽环节产生含碳酸钙、PVC 粉及增塑剂挥发物,原布袋除尘器滤袋平均 45 天即糊袋失效,粉尘排放 80 mg/m³,厂界 VOCs 浓度 4 mg/m³。
工艺与设备:投料口整体封闭并接入脉冲覆膜布袋除尘器,过滤风速降至 0.8 m/min;磨粉工序增设水雾预喷淋+湿式文丘里,洗涤液经斜管沉淀后循环;开槽粉尘经侧吸罩汇入同一湿式系统;洗涤后废气含水率较高,先经丝网除雾器,再进入活性炭纤维吸附罐,吸附饱和后利用 105 ℃ 低压蒸汽再生,再生冷凝液集中收集送废水站;整套系统采用变频风机与管道压力联动,实现随开随停。
效果与效益:粉尘排放 ≤ 8 mg/m³,VOCs ≤ 20 mg/m³,均优于河北省地标;滤袋寿命延长至 18 个月,年节约耗材及人工 70 万元;洗涤水经沉淀后 90% 回用,年减少废水 1.2 万 t;车间能见度由 5 m 提升到 25 m,LED 照明能耗下降 15%;因排放指标领先,企业获得 200 万元环保专项补贴,并入选省级绿色工厂示范名单,品牌溢价提升 5%。

六、小结
塑料厂废水、废气、粉尘治理需“分质收集、逐级削减、资源回收、智能管控”四位一体。通过密闭化、高效预处理、浓缩减量和末端销毁/深度净化组合,不仅可实现超低排放,还能回收热能、水资源及原材料,直接降低运行成本,提升产品附加值,最终把环保投入转化为企业竞争力。