酱油厂废水、废气、粉尘来源及治理综述
酱油作为传统的发酵调味品,其生产过程涉及原料处理、制曲、发酵、淋油、灭菌和包装等多个环节。这些环节不仅会产生大量的高浓度有机废水,还会伴随发酵废气、燃料燃烧废气以及粉尘污染。以下将对酱油厂的“三废”来源、特点、危害、治理难点及解决方案进行全面概述,并结合经典案例进行详细解析。
一、 酱油厂废水、废气、粉尘的来源、特点及危害
1. 来源概述酱油厂的废水主要来源于原料(大豆、小麦)的清洗与浸泡、发酵容器的冲洗、成品的灭菌冷却以及车间地面的清洁水;废气主要来源于酿造过程中酵母菌和霉菌代谢产生的二氧化碳及低级挥发酸、锅炉燃煤或燃气产生的烟气(含二氧化硫、氮氧化物)以及污水处理站产生的臭气(含氨、硫化氢);粉尘则主要来源于小麦、豆粕等原料的粉碎、输送及混合过程,此外,燃煤锅炉也会产生煤灰粉尘。
2. 特点概述酱油废水属于典型的高浓度有机废水,其特点是色度极高(呈深红褐色)、悬浮物多、盐含量高(由于发酵加入大量食盐),且碳氮比适中但可生化性随发酵程度变化,水温通常较高。酱油废气的特点是成分复杂,不仅有燃料燃烧的常规污染物,还伴有特殊的发酵酸臭味,且具有间歇性和低浓度、大风量的特征。粉尘则以有机性粉尘(粮食粉尘)为主,具有易燃易爆的潜在风险,且粒径较小,易飘逸。
3. 危害概述未经处理的酱油废水排入水体会大量消耗溶解氧,导致水体富营养化,高色度会阻碍阳光照射,影响水生生物生长,高盐分还会导致土壤盐碱化。废气中的硫化氢、氨气等恶臭物质严重刺激周边居民呼吸道,引发投诉,二氧化硫等则导致酸雨。原料粉尘若吸入人体可引起呼吸系统疾病,且高浓度的粮食粉尘在特定条件下极易发生粉尘爆炸,存在严重安全隐患。
二、 酱油厂废水、废气、粉尘的处理难点及针对性解决方案
1. 处理难点废水的核心难点在于“脱色”和“降盐”,常规生物处理难以完全去除色素和难降解有机物,高盐分还会对微生物产生抑制。废气的难点在于“除臭”的彻底性,发酵异味阈值低,难以通过单一方法去除,且废气湿度大,容易造成处理设备堵塞。粉尘的难点在于防爆要求高以及湿式除尘后的二次水处理问题。
2. 针对性解决方案针对废水,通常采用“物化+生化”的组合工艺。物化法(如混凝沉淀、微电解)用于去除悬浮物和部分色度,提高可生化性;生化法(如UASB厌氧反应器+A/O好氧工艺)用于降解COD,最后辅以深度处理(如膜过滤或高级氧化)确保色度和COD达标。针对废气,采用“前端喷淋+末端吸附/燃烧”的组合。锅炉烟气经脱硫塔处理后排放;发酵臭气和污水站废气则通过生物滤池或活性炭吸附箱处理,对于高浓度有机废气,可引入RTO(蓄热式热氧化炉)。针对粉尘,采用“密闭输送+高效除尘”策略。在粉碎工段设置脉冲袋式除尘器,并配备防爆装置(如泄爆片、防爆电机),从源头控制粉尘逸散。
三、 酱油厂废水、废气、粉尘处理经典案例详解
以下选取两个具有代表性的案例,分别侧重于全流程综合治理和以废治废的循环经济模式。
案例一:某大型沿海酱油酿造企业全厂“三废”综合治理项目
1. 案例相关情况该企业年产酱油20万吨,位于沿海工业区,环保排放要求严格。此前,企业面临废水色度超标、发酵季节异味扰民严重以及原料车间粉尘弥漫等问题,面临巨大的环保压力和整改处罚风险。由于厂区面积有限,治理工程需要高度集约化设计。
2. 处理工艺及流程该项目采用了分类收集、分质处理的策略。
废水处理: 采用“格栅调节 + 气浮除油 + UASB厌氧反应器 + A/O接触氧化 + MBR膜生物反应器 + 臭氧氧化”工艺。
废气处理: 针对污水处理站臭气采用“生物除臭滤池”;针对发酵车间异味采用“水喷淋洗涤 + 活性炭吸附”组合工艺;锅炉燃气采用低氮燃烧技术。
粉尘处理: 原料粉碎全封闭设计,连接至“防爆脉冲袋式除尘器”,尾气经15米排气筒排放。
3. 处理设备优点说明核心设备MBR膜生物反应器利用膜分离技术取代传统二沉池,能够大幅提高生物反应器的污泥浓度,使系统容积负荷大大降低,从而节省占地,同时出水水质极其稳定,悬浮物近乎为零。臭氧发生器作为深度氧化设备,利用强氧化性打破染料分子的发色基团,有效解决酱油废水色度难去除的痛点,且无二次污染。
4. 最终处理效果经过系统治理,出水COD稳定在50mg/L以下,色度稀释倍数小于40倍,达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》表2中的直排标准。发酵废气臭气浓度(无量纲)低于2000,厂界无异味投诉。车间粉尘排放浓度控制在10mg/m³以下,优于国家标准。
5. 给企业带来的效益该案例的成功实施使企业通过了当地环保局的“绿色工厂”认证,避免了因环保违规导致的停产整顿。MBR工艺的中水回用率达到60%,每年减少新鲜水取用约15万吨,显著降低了水费支出。同时,封闭式的生产环境和高效的除尘系统改善了员工工作环境,减少了职业病发生的风险。
案例二:某传统老字号酱油厂“沼气发电+热能回用”资源化利用项目
1. 案例相关情况该企业为历史悠久的酱油厂,日排放高浓度有机废水约800吨。由于地处居民区附近,对废气中的异味控制极其敏感。同时,企业生产能耗(蒸汽)巨大,希望通过环保治理实现能源回收,降低运营成本。
2. 处理工艺及流程该项目侧重于资源化利用,重点在于废水的厌氧能源回收。
废水处理: 采用“格栅 + 调节池 + IC内循环厌氧反应器 + 两级A/O好氧 + 混凝沉淀”工艺。
废气与粉尘: 重点治理厌氧反应器产生的沼气以及锅炉烟气。沼气经脱硫净化后进入沼气发电机;锅炉烟气经“水膜脱硫除尘器”处理后排放。原料粉尘通过旋风除尘器进行初级处理。
3. 处理设备优点说明核心设备IC内循环厌氧反应器是第三代高效厌氧反应器,凭借其内部强大的内循环系统,具有极高的有机负荷率和抗冲击负荷能力。它不仅占地面积小,更重要的是能将废水中大量的COD转化为沼气(甲烷含量约60-70%)。配套的沼气发电机组则实现了“变废为宝”,将产生的沼气转化为电能和热能。
4. 最终处理效果IC反应器将COD去除率维持在85%以上,后续好氧工艺出水COD稳定在80mg/L左右,达到一级排放标准。沼气发电系统每天可产生约12000度电,并副产大量蒸汽供灭菌工段使用。锅炉烟气脱硫效率达到90%以上,林格曼黑度小于1级。
5. 给企业带来的效益该案例最显著的效益在于经济回报。通过沼气发电,企业年节省电费支出超过300万元,副产的热能替代了部分燃煤锅炉,每年节省燃煤成本约100万元。整套废水处理系统不仅不亏本,反而成为盈利中心。此外,通过旋风除尘器和脱硫塔的改造,彻底解决了“烟囱冒黑烟”和粉尘外溢的问题,使得周边居民对企业的环保满意度大幅提升,维护了企业的老字号品牌形象。
热门跟贴