案例:光伏玻璃厂高浓度含硼酸废水处理工程
项目背景
华北某光伏玻璃生产企业,因生产工艺需要大量使用硼砂作为助熔剂,产生高浓度含硼酸废水。原有简单中和处理法无法满足当地环保局新颁布的特别排放限值(硼≤0.5mg/L)。该项目设计处理能力为500吨/天,要求实现废水回用率70%以上。
废水成分及来源
该厂废水主要来自玻璃熔窑烟气洗涤废水(占总水量50%)和生产线冷却废水(占50%)。烟气洗涤废水含高浓度硼(300-500mg/L)、硫酸盐及微量重金属;冷却废水含硼约50-100mg/L及少量油类物质。两种废水混合后特性为:pH1-3,硼浓度200-300mg/L,硫酸根800-1200mg/L,TDS约5000mg/L。
处理工艺流程
根据废水高盐、高硼特点,采用"预处理-膜分离-蒸发结晶"的主体工艺路线:
预处理系统
隔油池:去除废水表面浮油,停留时间1.5小时
中和反应池:投加碳酸钠将pH调至8.5-9,使硼转化为硼酸钠
混凝沉淀:投加FeCl3和阴离子PAM,去除胶体物质和部分重金属
膜分离系统
超滤装置:去除大分子有机物和细小悬浮物,采用孔径0.02μm的PVDF中空纤维膜
反渗透单元:一级RO采用抗污染苦咸水膜,操作压力2.5MPa,回收率60%;二级RO采用海水淡化膜,操作压力4.0MPa,回收率50%
纳滤装置:对RO浓水进行分盐处理,选用对硼有较高截留率的NF270膜
蒸发结晶系统
MVR机械蒸汽再压缩蒸发器:将膜浓缩液进一步浓缩至过饱和
结晶器:控制降温速率析出硼酸盐晶体,实现硼的资源化回收
深度处理系统
离子交换:采用硼选择性树脂对RO产水进行抛光处理
消毒:紫外线消毒确保回用水卫生安全
处理效果与资源回收
系统稳定运行后,出水硼浓度低于0.3mg/L,TDS<50mg/L,达到工艺回用水标准。整体水回收率达到75%,每年可节约新鲜水用量约13万吨。蒸发结晶单元每月可回收硼酸钠产品约15吨,纯度达98%,实现了废物资源化。运行能耗分析显示,吨水电耗约18kWh,其中蒸发结晶单元占60%,膜系统占35%。
该工程亮点在于将膜技术与蒸发结晶相结合,既解决了高盐废水处理难题,又实现了硼元素的回收利用。通过优化膜组合方式和操作参数,显著延长了膜使用寿命(RO膜可达5年),降低了运行维护成本。自动化控制系统可实时监测硼浓度并自动调节工艺参数,确保处理效果稳定。
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