2月3日,记者从吉林石化化肥厂获悉,该厂通过对厂区蒸汽管线系统实施深度优化与结构性改造,成功实现节能降耗,预计全年可节约成本241.78万元。这一成果不仅是技术革新的胜利,更是该厂持续深化提质增效工作的生动实践。

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管线改造现场

据了解,今年以来,该厂从结构优化与节能减排两个关键维度出发,对全厂蒸汽管网进行了一次系统的“健康体检”。排查发现,部分老旧管线已无法适应现代生产运行需求,其中建于上世纪50年代建厂初期的6-7线DN600低压蒸汽管线问题最为突出。

这条老管线运行半个多世纪后,保温层破损严重,热能损失显著,且因历史条件限制,管线周边未配备凝液回收系统,导致日常导淋疏水量大,既浪费资源,又增加运维负担。随着企业建设与发展,该管线的实际供汽需求已大幅下降,目前仅承担少量伴热功能。管线震动现象日益加剧,也给安全生产带来潜在风险。

面对这一“老龄带病”管线,该厂果断决定实施“大手术”,将目光投向内部资源整合与系统优化,重点关注工厂在转型升级期间于N16、N17管廊上新敷设的一条1.0兆帕蒸汽管线——这条新管线设计先进、运行高效,已成为工厂蒸汽供给系统的“新主动脉”,具备为多用户提供更稳定、更高效蒸汽服务的能力。

经过周密的技术分析与效益研判,去年年底该厂统筹实施改造,将原依托6-7线供汽的所有用户转移至新建的1.0兆帕蒸汽管线。至此,服役数十年的6-7线被彻底停用,退出历史舞台。

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改造管线投用后,工厂调度密切关注运行工况

此次蒸汽管线“瘦身”改造,停用老旧管线近1200米。初步测算,仅此一项,全年可节约蒸汽消耗近13140吨,经济效益显著。同时,改造消除了老旧管线的安全运行隐患,降低了维护成本,优化了全厂蒸汽管网结构,提升了系统运行的整体可靠性与能效水平。(工人日报客户端记者 彭冰 柳姗姗 通讯员 谭欣洁)

来源:工人日报客户端