来源:市场资讯
(来源:中国炼铁网)
宋杰
(萍安钢铁公司)
摘 要 高炉锌负荷行业标准0.15kg/t,萍钢锌负荷高达3.0kg/t以上。由于有害元素锌的循环富集给萍钢高炉生产带来许多危害,本文通过操作实践,提出了高锌负荷原料高炉操作应对操作措施,控制有害元素锌的对策及建议。
关键词 高炉 锌负荷 循环富集 应对措施 操作实践
与含铁原料共存的微量元素锌,在高炉中循环富集可以造成高炉悬料、结瘤、炉况不 顺 、消耗升高。近年来 ,萍钢炼铁生产为降低生铁成本,通过在烧结原料配加高炉瓦斯灰、炼钢污泥等含铁杂料,降低原料和生产成本,取得了一定效果。但是锌元素在铁前系统的中循环富集,造成高炉入炉料中锌元素含量升高,影响高炉生产,有必要通过调整操作及生产管理控制高炉中的Z n,使高炉实现安全稳定生产。
1 锌在高炉中的行为
锌是一种银白色重金属元素,2 0℃时的比重为7.133 g/c m3。Z n的熔点为419℃,沸点为9 07℃,自然界中常以红锌矿( Z n O ) 和 闪锌矿 ( Z n S )形态存在,有时也呈碳酸盐或硅酸盐形式,在烧结矿和球团矿中主要以铁酸锌形式存在。高炉生产中锌存在于两个循环:第一个循环是高炉内部的小循环;第二个循环是烧结、高炉生产环节间的大循环。
1.1 高炉内的富集。含锌矿物进入高炉后生成固态 ZnO,随炉料下降过程中被 C 、CO和F e还原,化学反应式分别为 :
ZnO+ C=Zn ( g ) + CO ( g ) - Q ;
Z n O + C O( g ) = Z n ( g ) + C O 2 ( g ) - Q ;
Z n O + F e ( L ) = Z n ( g ) + F e O ( L ) 。
在高炉下部1000℃以上的高温区 ,Z n O还原出来的Z n 全部被汽化为锌蒸汽分散于煤气中并随之上升,锌蒸汽到达高炉上部低温区时冷凝而再被氧化形成Z n O细 粒 ,一部分随煤气炉顶逸出炉外,一部分附着于下降的炉料时就再次进入高温区重新被还原和汽化,周而复始,形成了锌在高炉内的循环富集现象。
1.2 锌在烧结、高炉系统间的循环。在炉内高温区汽化形成的锌蒸汽,随煤气上升温度降低,冷析成微细颗粒或再被氧化成Z n O ,若粘附于上升的粉尘,由荒煤气带出炉外,进入煤气清洗系统会沉积在管道或除尘灰中。富含锌元素的高炉煤气除尘灰被回收,用于烧结配料,含锌的烧结作为炼铁主原料重新进入高炉,形成了锌在烧结、高炉系统间的循环。
2 锌的主要危害及证据
2.1 锌的危害
2018年10月,锌负荷从2.0kg/t上升到3.0kg/t左右,各种危害突出显现,具体如下:
2.1.1 对产量、消耗的影响
当锌的富集加剧,高炉内粘结也严重,炉况顺行及煤气利用变差,锌负荷每上升0.1kg/t,燃料比约上升1.68kg/t。为维持生产,消除结厚,每月左右炸瘤一次,造成无计划休风,对产量影响较大。
2.1.2 影响原燃料的冶金性能。
渗入铁矿石和焦炭孔隙中的锌蒸汽沉积氧化成Z n O后,一方面由于体积的膨胀会增加铁矿石和焦炭的热应力,破坏铁矿石和焦炭的热态强度,并导致烧结矿和球团矿的低温还原粉化指数变差,焦炭的反应性增加,反应后强度降低;另一方面锌蒸汽也会堵塞铁矿石和焦炭的孔隙,恶化高炉料柱的透气性 ,给高炉冶炼带来不利影响。休风时观察风口扒出的焦炭,粉碎比较严重。
2.1.3 对高炉操作的影响
(1)炉喉及炉身上部砖衬上的锌瘤破坏炉料的下降和煤气流的上升,破坏炉料和煤气的正常分布,导致炉况失常。
(2)锌瘤滑落时又引起风口灌渣及损坏,锌负荷明显上升后,风口损坏大幅增加。
(3)上升管和下降管的锌瘤会堵塞煤气通道,导致炉顶压力异常。
2.1.4 对高炉热分布的影响
ZnO+ C=Zn + CO -Q (1)
Zn+CO2= ZnO+ CO+Q (2)
在高温区通过式(1)吸收热量,在低温区通过式(2)放出热量,热量就从高温区转移到了低温区,导致渣铁温度降低,渣的黏度升高,从而不利于高炉顺行和脱硫。因渣铁温度易降低,炉缸工作易失常,不能有效开展低硅冶炼。
2.1.5 K 、N a 、Z n 、P b等有害元素的叠加效应
高炉砖衬面对的不仅仅是单纯的某一种有害元素,而是K、Na、Zn、Pb等有害元素的综合作用,并且扫描电镜检测结果显示,这些有害元素对砖衬的侵蚀存在叠加效应。所造成的破坏远远超过任何一种单一元素,这是高炉砖衬侵蚀机理的特点之一。
2.2 锌危害的证据
从上表1明显可以看出,各类粘结物锌含量明显高于其它有害元素。
3 高炉中锌的平衡
高炉中锌的分配主要通过对高炉锌平衡的研究来实现,但仅仅研究高炉本体锌元素的平衡还不能全面的说明问题。近期来萍安钢公司研究了高炉的锌平衡,从研究的结果来看,进入高炉中的大都主要由烧结矿带入,排出高炉的锌大都由二次除尘灰带出(布袋灰或瓦斯灰)。
3.1 高炉中锌的来源
3.2 烧结矿中锌的来源
3.3 高炉中锌的支出
4 高锌负荷冶炼操作实践
4.1 湘东炼铁厂近期指标情况
4.2 高锌负荷冶炼实践
湘东炼铁厂有一座450m3高炉,两座420m3高炉,在2018年10月份以前,锌负荷在1.5kg/t左右,燃料比在549kg/t左右,高炉利用系数在3.8左右,高炉基本上每3月炸瘤一次,和储铁式大沟检修同步进行。进入2018年10月份,为进一步降低生铁成本及环境保护需要,消化当期产生高炉瓦斯灰及炼钢污泥,球团矿大量配加大顶粉,锌负荷上升到3.0kg/t以上。锌负荷上升初期,燃料比明显上升,高炉结瘤速度明显加快,炉型不合理,煤气利用明显下降,高炉每月炸瘤一次。通过一段时间高锌负荷冶炼实践,总结经验,高炉结瘤速度得到控制,恢复到3个月炸瘤一次,煤气利用提升,高炉利用系数取得突破。延缓高炉结瘤主要措施如下:
4.2.1 做好精料工作。 提高烧结矿强度,减少成分波动。 减少粉末入炉,以改善料柱透气性。球团矿、块矿严禁布在边缘,防止热爆裂粉化,粘结炉墙。雨水天气,调整混块比例,确保筛分。
4.2.2 保持高炉顺行、稳定、避免炉内温度剧烈波动,对防止高炉结瘤是非常重要的。为此各高炉都应根据本高炉原料、设备等具体情况,寻找适合于本炉特点的基本操作制度,才能既得到好的经济技术指标,又能避免发生事故。
(1)送风制度和装料制度应与原料条件相适应。不顾原料条件,片面追求产量、鼓大风的做法,会破坏高炉顺行,经常出现管道,炉温也不可能稳定。应注意具体条件下的正常压差(透气性指数),避免不顾客观条件追求高压差。有条件的高炉应尽量提高炉顶压力。在气流不能看清的情况下,应适当控制冶强。
(2) 在高锌负荷原料情况下,风口布局适当优化,富氧率较高的情况下,适当缩小风口面积。
(3)装料制度也不能脱离原料条件。脱离原料条件,过分压制边缘气流,会造成管道、悬料、崩料。而过分发展边缘气流,只能得到暂时的顺行,不能长期稳定,而且会造成炉墙附近的炉料因温度过高而过早熔化。在锌负荷较高的情况下,选择合理的装料制度,发展好两道气流。
(4) 高炉调节要准确,幅度不要太大。风量、风温、喷吹物都应坚持“微调、少调、早调”的方针,装料制度的调节不能过于频繁。选择中硅、中硫、低碱度操作。
(5) 避免长时间慢风作业,必要时要缩小风口直径,不得已时可堵风口,防止边缘过分发展。
4.2.3 尽量避免无计划休风,并注意长时间计划休风前,净焦要加够,要出净渣铁,待净焦下到炉缸再休风。复风时要根据休风期间的情况补充焦炭,保证炉温,复风恢复过程不要拖得太长,复风后要主动清洗炉墙。
4.2.4 装料时小机不要加在炉墙附近,焦丁可布在边缘。
4.2.5 严格禁止长时间低料线作业。
4.2.6 及时消除设备故障,布料不灵及时检修或更换。保持风口进风均匀,避免长期堵风口作业。
4.2.7 冷却设备的冷却强度,应根据高炉各部位、各时期的热负荷而定。冷却强度小,不利于炉体维护,过大,则容易结瘤,且易造成能源浪费。长期休风或慢风作业时,要及时减少各部位冷却水量。漏水的冷却器应及时处理。高炉近期调水效果比较明显。
4.2.9 加强出铁管理,提高铁口合格率、正点率、均匀率、严格控制出铁间隔时间,见风堵口,严禁因铁未出好,导致憋压。
4.2.10 每隔10天左右,采取强烈发展边缘的操作制度,防止炉型恶化加剧。如0:23*4 21*4 C:30*3 28*2 26*2 24*2 20*2,使用8个小时后恢复正常装料制度。
5 结语
( 1 ) 高炉冶炼中锌是一种有害元素,它对高炉冶炼具有一定的危害,应引起炼铁工作者的关注。
( 2 ) 降低原料中锌含量是降低锌入炉的最直接最有效的途径。对于锌负荷较重的的企业, 有必要进行锌的提取,既达到了降低入炉含锌量的目的,又可以达到资源的综合利用。如湖南建鑫冶金科技有限公司建议高炉主沟高温熔融还原处理含锌瓦斯灰、污泥等固废新技术。
( 3 ) 利用现有的科技手段,加大开发高炉除尘灰的综合利用途径,减少锌在炉内的循环富集,降低锌的危害,并提高经济效益,减少环境污染。
6参考文献
1、周文胜 高炉锌危害及控制
2、张建良 钢铁厂含锌粉尘的处理工艺与技术
3、廖辉明 高温熔融还原处理含锌瓦斯灰、污泥等固废新技术
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