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从“绑绳处理”到“永不再绑”

我是克明面业的一名一线班长,每天和兄弟们泡在车间里。前几天开会,厂领导又提起了“制造业转型升级”,说实话,咱们一线工人最关心的是:眼前这台机器明天还会不会出同样的问题?那个用绳子绑了又绑的阀门,到底什么时候能彻底解决?

让我讲讲咱们班组的真实故事。

一、那根绳子,绑了半年

切面绞龙转换阀门的把手,咱们车间的人都知道。为了应付5S检查,不知道谁想出的“妙招”——用绳子绑着。今天绑好了,拍照合格;过几天松了,再绑一次。每个月都要为同一件事整改,工友们私底下都叫它“绳命阀门”。

我也烦,每次看到拍照群里的同一张照片,脸上都挂不住。找过厂家,人家来修过一次,好了两个月,老毛病又犯了。

二、蹲出来的“灵光一闪”

那天下午,我和机修老李、切面工小张蹲在设备旁,一蹲就是半小时。三个人盯着那根绳子,谁也不说话。

“要不,咱们换个思路?”小张突然开口,“这阀门把手老是滑动,是因为不锈钢条太滑。如果换成带螺纹的不锈钢丝杆,再上两个螺丝帽锁死呢?”

老李眼睛一亮:“对!螺丝帽一紧一松,既能调节,又不会自己滑动!”

就这么简单——一根丝杆,两个螺丝帽,成本不到五十块钱。我们当场试验,效果立竿见影。

从那天起,那个位置再也没有出现过绳子。

三、从“要我改”到“我要改”

这件事像一颗石子,在我们班组激起了涟漪。

包装工老王开始琢磨:为什么封口机总是偶尔漏气?他观察了三天,发现是气压不稳定导致的。我们联合设备科加了个稳压阀,问题解决了。

新员工小陈提出:物料搬运车的轮子经常卡在车间接缝处。大家一合计,在接缝处加了条斜坡过渡,搬运效率提升了20%。

四、班长的角色转变

作为班长,我的角色也在变化。

以前我是“传声筒”——上面怎么说,我往下传。现在我是“连接器”——把兄弟们的想法收集起来,协调机修、设备、工艺各个部门,把点子落地。

上周,我们班组提出的“烘干线节能改造方案”被采纳了,预计每年能为公司节约用电八万多度。厂长在大会上点名表扬,兄弟们腰杆都挺直了。

五、改善不是一阵风,而是日常呼吸

现在咱们班组成立了“改善角”,墙上贴着大家提出的问题和解决方案。每个月评选“金点子奖”,奖励不多,就是一顿烧烤钱,但大家争着要。

我常跟兄弟们说:“咱们不是来混日子的。设备哪里不顺,流程哪里别扭,咱们最清楚。把这些‘不舒服’变成‘舒服’,就是改善。”

六、一线工人的出路在哪里?

有人说制造业难,一线工人没前途。我不这么看。

当咱们开始用心观察自己的岗位,用心思考怎么做得更好,咱们就不再是简单的操作工,而是岗位专家。机器可以替代重复劳动,但替代不了咱们对生产过程的深刻理解,替代不了咱们发现问题、解决问题的能力。

如今在克明车间,改善不再是个别部门的任务,而是每个员工的日常。从一根绳子的消失,到一个节能方案的诞生,改变正在点滴发生。

作为班长,我最自豪的不是完成了多少生产任务,而是看到兄弟们眼睛里重新有了光——那是一种被认可、有价值的光。

制造业的转型升级,不在高大上的会议室里,就在咱们这些一线工人每天面对的机器旁、流水线上。当我们每个人都成为问题的解决者,企业才能真正有竞争力。

这根曾经绑了半年的绳子,如今安静地躺在我的抽屉里。它提醒我:一线工人的智慧,永远不该被低估。(遂平克明二车间 韩坡)

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作者近照:韩坡

编辑:王建萍

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