我公司在生产紧密赛络纺粘胶14.76tex品种时,管纱在络筒工序退绕到剩余300-500米的小纱阶段,脱圈问题严重。为此,我们进行了技术攻关,采取了一系列优化措施有效解决了这一问题。
01
优化锭速分段工艺、调整始纺位置
经过多次试验,在确保细纱千锭时断头率不增加的前提下,对小纱阶段的锭速进行了优化调整:
第一段(0-100米):锭速从原来的12500 r/min提升到13200 r/min。
第二段(100-200米):锭速进一步提升至13500 r/min。
第三段(200-400米):锭速再次提高到14000 r/min。
其他阶段设定保持不变,并加强了对锭速工艺的管理,禁止操作人员随意更改锭速工艺。
重新校准管纱的始纺位置,避免因始纺位置过低而造成退绕脱圈问题。
02
修复或更换钢领板升降传动部件
经检查,发现有些传动钢领板升降的链条存在伸长超标的问题,影响管纱卷绕螺距的均匀性,从而引发管纱退绕脱圈现象。为此,我们将链条上的凸钉向右下移动3-5毫米;对于不能移动凸钉位置的链条,把凸钉取下来固定到第二孔内。更换严重磨损的凸轮和转子,维修或更换存在缺陷的棘爪。
03
规范操作流程
明确了各项操作标准,要求做到:
(1)落纱前彻底清理锭脚的回丝。
(2)上管后逐个检查并压实。
(3)严禁二次生头操作。
(4)严禁频繁启停细纱机或者长时间低速运转。
(5)禁止运转班调整管纱底部成形。
04
结 语
采取上述措施后取得了显著成效,脱圈纱数量由每班平均35公斤降低到2.5公斤,细纱制成率提高了1个百分点,自络生产效率提升了1.5个百分点,筒纱夹回丝现象明显减少。
作者:郑尊毅 杨红重(福建顺源纺织公司)
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