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塑料注塑厂废水、废气、粉尘的来源、特点、危害及治理难点与解决方案

一、污染源的行业分布与特性

塑料注塑厂废水废气粉尘贯穿于塑料全产业链,涵盖原料合成、改性加工、制品生产及废旧塑料回收等环节。

废水:主要来自树脂聚合反应冷却水、设备清洗水、印刷清洗废水及废气洗涤水。例如,聚乙烯(PE)造粒厂的冷却塔排污水含少量增塑剂和悬浮物,废旧塑料清洗废水则含有高浓度COD(可达3000mg/L)和重金属(如Cd、Pb)。

废气:高温熔融(挤出、注塑、吹塑)、添加剂混炼及表面处理(喷涂、印刷)是主要排放源。典型污染物包括苯系物(苯、甲苯、二甲苯)、酯类(乙酸乙酯)、氯化氢(PVC加工)及二噁英(焚烧过程)。

粉尘:原料输送(如聚氯乙烯粉体)、配料混合(碳酸钙填料)及废旧塑料破碎环节易产生粉尘,其特点是质轻、易静电吸附,部分含可燃挥发分(爆炸下限低至30g/m³)。

二、治理难点与针对性解决方案

废水治理难点

水质波动大:原料类型(如粗料含杂质多)导致COD浓度波动范围达500-2000mg/L。

难降解有机物多:增塑剂、稳定剂等疏水性物质可生化性差。

重金属抑制微生物活性:含Cd、Pb废水需预处理去除。
解决方案:采用“分质收集+物化预处理+生化主体+深度氧化”组合工艺。例如,高含砂废水先经斜板沉淀回收砂砾,综合废水通过“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+活性炭过滤”处理,确保出水COD≤30mg/L。

废气治理难点

浓度波动大:注塑废气浓度低(50-150mg/m³)但气量大(30万m³/h),喷涂废气则浓度高(3000-5000mg/m³)但气量小。

含氯组分腐蚀设备:PVC加工废气中的HCl需耐腐蚀管道(如玻璃钢)。

无组织逸散占比高:70%以上废气来自移动源或敞开面。
解决方案

低浓度废气:采用“沸石转轮浓缩+蓄热式燃烧(RTO)”工艺,将风量浓缩10-20倍后高温分解(820℃),热回收效率达95%。

含氯废气:前端增设碱洗塔(NaOH溶液)吸收HCl,燃烧温度控制在850℃以上并保证2秒停留时间,彻底分解二噁英。

无组织排放:生产线整体加罩封闭,热流由侧吸罩汇入主管,收集效率≥95%。

粉尘治理难点

纤维状粉尘易堵塞滤料:如PVC粉尘需防“架桥”现象。

含油含湿粉尘易糊袋:需同步去除VOCs。

爆炸风险:部分粉尘含可燃挥发分(MEC低至30g/m³)。
解决方案

干燥无机粉尘:采用覆膜长袋脉冲除尘器,表面覆PTFE膜实现5mg/m³近零排放。

含油含湿粉尘:使用“水幕抑尘+湿式文丘里+除雾+活性炭吸附”组合工艺,既防燃爆又同步去除VOCs。

高噪高粉尘环境:引入“双层密闭+负压输送+喷淋塔+除雾+低温等离子”工艺,粉尘≤10mg/m³、臭气浓度≤600无量纲。

三、经典案例解析

案例一:华南5万吨/年PE造粒厂VOCs深度治理

背景:企业拥有12条大型单螺杆挤出线,熔融段VOCs初始浓度650mg/m³,含苯系物及烯烃,周边居民投诉强烈。

工艺与设备

收集系统:生产线整体加罩封闭,热流由侧吸罩汇入主管。

预处理:耐温布袋除尘器去除粒径≥1μm的塑料烟炱,保护后续转轮。

浓缩单元:疏水分子筛转轮(吸附区面风速2m/s、脱附温度200℃)将风量从12万m³/h减至6000m³/h,浓度提升至6500mg/m³。

燃烧单元:三室RTO燃烧温度820℃,高温烟气经陶瓷蓄热体回收95%热能,用于预热脱附气,系统额外配置SCR低温脱硝模块,确保NOx≤50mg/m³。

效果与效益

VOCs排放浓度稳定在18mg/m³,远低于60mg/m³地方限值。

年削减有机溶剂约280吨,回收热能折标煤1100吨,节省天然气费260万元。

厂界臭气浓度下降90%,居民投诉归零。

系统运行18个月后,设备无显著腐蚀,催化剂活性下降<5%,RTO陶瓷床完好率100%,实现长周期稳定运行。

案例二:某大型注塑企业废气治理项目

背景:企业拥有60多台大型注塑机,主要原料为ABS、PP、PC等工程塑料,废气主要成分为苯乙烯、甲苯、二甲苯及小分子醛酮类物质,气量大(30万m³/h)、浓度低(50-150mg/m³)、温度较高(50-70℃),周边居民投诉不断。

工艺与设备

预处理:管道过滤器粗滤大颗粒物,油烟分离板去除焦油、粉尘。

浓缩单元:沸石转轮将废气浓度提高10-15倍。

燃烧单元:RTO装置高温分解浓缩废气,维持自燃以降低燃料消耗。

效果与效益

非甲烷总烃排放浓度稳定在10mg/m³以下,去除效率超过98%,车间及厂界异味完全消除。

项目运行能耗比直接燃烧法降低约60%,年运行费用节约150万元以上。

该案例表明,对于大型注塑企业的低浓度大风量废气,浓缩+RTO组合工艺是技术经济性俱佳的选择。

案例三:某PVC发泡板材厂废气治理项目

背景:生产过程中产生的废气含有大量氯化氢、增塑剂挥发物和PVC分解产物,具有强腐蚀性和刺激性气味,原有简易碱洗塔处理效果不佳,设备腐蚀严重,周边居民投诉频繁。

工艺与设备

一级碱洗:空塔喷淋去除大部分氯化氢。

二级碱洗:填料塔进一步提高酸性气体去除率。

除雾单元:高效除雾器去除夹带液滴。

吸附单元:活性炭吸附塔去除有机污染物,整套系统采用PPH材质制作,具有优良的耐腐蚀性能。

效果与效益

设备运行稳定,未再出现严重腐蚀问题,周边环境明显改善,居民投诉为零。

此案例说明,对于含氯塑料加工废气,必须优先考虑防腐设计,并根据污染物特性选择适当的组合工艺。

四、综合效益分析

通过“分质收集、逐级削减、资源回收、智能管控”四位一体治理模式,塑料注塑厂可实现环境效益与经济效益的双赢:

环境效益:VOCs、粉尘排放浓度优于国家及地方标准,有效控制光化学烟雾、酸雨及职业病风险。

经济效益:热能回收(如RTO系统热效率>95%)、水资源循环(如废水处理回用率>90%)及危废减量(如废活性炭产生量减少50%)显著降低运行成本。

社会效益:企业通过绿色认证提升品牌形象,获得环保补贴及税收优惠,增强市场竞争力。