所谓做难事必有所得,挑难事必有所为,这便是难事背后的成长价值。做难事,意味着要付出更多的努力,面临更多的挫折和不确定性,勇于承担,迎难而上。也意味着选择了更高、更远的目标,不再满足于平庸和安逸。正是在这些磨砺中,才能够不断挑战自我,获得宝贵的经验和技能提升,从而实现成长和蜕变,最终实现自己的价值和梦想。

作者:中外管理传媒 任慧媛 杨光 辛国奇

来源:摘编自中外管理出品《莱克电气的故事与哲理》

哲理的故事:

2021年,一直负责分厂技术质量工作的小蔡被晋升为工厂全面管理的“一把手”,这是一个从量变到质变的过程。

2003年,还是“小蔡”的他入职莱克研发工艺科负责激光成型3D打印工作。当时这台打印机是从德国引进的,这让小蔡接触到了最先进的技术。在德国人的培训下,他学会了建模与编程。当时,公司开发出来的产品都要经过他进行编程、排版、打印。过程少不了要和研发部门沟通探讨,所以他对产品慢慢有了了解,并学会了用Pro/E绘图,他聪明好学的劲头这时开始显现。

之后,小蔡转到了研发质量改进工程师岗,负责产品结构的优化改进工作。当时,莱克的产品种类比较多,每个型号都要匹配一种附件,管理起来非常繁杂,且导致开模费用也比较高,如仅仅一个卷线器就多达20多种。对此,小蔡便主动研究,发现通过设计可以将品种繁多的卷线器改进为1个通用的卷线器,大大降低了产品开发成本,提高了单件产出和生产效率。

当时市场反馈,吸尘器使用后海帕易堵塞,没有吸力。小蔡对无尘袋吸尘器的龙卷风结构进行了分析,发现过滤尘杯尘气分离效率不高,仅90%左右,长时间使用后,大量细灰就会漏到海帕上,造成海帕堵塞,吸尘器会丧失吸力。为了解决这个问题,小蔡和部门团队一起,对尘杯的原有设计做了细致分析,多次提出新方案,经反复试验与验证,找到最佳龙卷风尘气分离结构的方案,经过优化改善,将尘气分离过滤效率大幅度提高,解决了过滤海帕堵塞问题,大大降低了市场投诉。

“从事质量改进工程师的工作,对于我来说是非常重要的一个阶段,因为过程中了解了产品的模具技术、注塑成型工艺、总装工艺等,逐渐掌握产品工艺技术管理,使我积累了很全面的知识与经验。”小蔡回忆道。

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2008年,他被调到工厂去做工艺科长。正因为有了之前做质量改进工程师的经验,到了工厂后他在技术上适应快,能解决一线的生产技术问题,得到了工厂方方面面的认可。一年后,表现优秀的他被提拔为技术厂长,并转战几个工厂,积累吸尘器、园林工具、小家电等产品方面的经验,这也为他以后负责全面运营工作做出了铺垫。

到这时,小蔡厂长也还只是在技术领域深耕。有一天,小蔡曾经的一位师傅问他:“小蔡,未来,你是只想做一个手艺人,还是想成为一个经理人?”

正是这句话,让小蔡陷入了思考,也开始重新审视自己的未来。他从原来的只关心“做事”,开始有意识地关注“人”,从原来管技术开始向管人方面拓展。他改变了过去的做事方式,由单枪匹马地解决技术问题,开始带着下属一起分析、一起探讨。他认真研读了公司的《新产品质量策划手册》,结合所在工厂的生产产品品类,总结出“14343工厂新品质量策划方法”,即1份流程图、1份PFMEA、1份SOP、1张QC工程图,零部件制造3个管控,生产过程质量检验4个管控,3份检验文件。

他用这套方法先对工艺技术人员进行培训,再结合具体的产品,带着他们一起策划整机生产过程,教他们如何把客户的要求转换成产品标准,并把产品标准转换成零部件的要求,包括如何设计工装夹具,如何设定工艺参数,如何进行产品防护,如何对产线人员进行培训等,事无巨细。甚至带着他们一起去供应商处策划零部件生产制造过程。过程中,他经常教育下属,要敢于做难的事情,因为只有做难的事,才能有能力的跃升。下属们受到启发,再难的产品项目也欣然接受。

同时,小蔡也意识到,要解决好工厂的技术质量问题,仅凭过硬的技术是不够的,还应该有良好的沟通协调能力。他学着换位思考,发自内心地将“销售部门”当成客户,对他们提出来的要求,杜绝说“不”,全力想办法予以满足;将研发部门视为伙伴,提前参与他们的产品创新过程,为他们提出好的产品技术建议,帮助他们顺利进行试产量产,提高一次试产合格率,缩短产品开发周期;将供应链视为利益共同体,与他们一起分析零部件问题,帮助他们提高零部件生产过程中的稳定性。在此过程中,他也逐渐得到越来越多的信任与认可,连续多年被评为“优秀”,这也令公司管理层看到了他做经理人的潜质,进而被提拔为工厂“一把手”。

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小蔡也深知,仅有热情的工作不能让他走得更远、做得更好,还要持续学习才能与时俱进。他先后参加了公司管理、经营、领导力方面的一系列培训,并将所学用于实践,他根据订单情况,核算用多少人,支出有多少,技改投入多少,能耗会有多少。根据核算结果,形成《月度用人计划》《加班控制计划》《技改投入、产出计划》《用水、用电区域责任人》等等,心中有了一本“经营账”。“如何让经营最大化”也成了他每天的思考:如何能接更多的客户订单?如何能将生产制造成本降得更低?在他的经营思想的带动下,每个小团队也都时刻想着更大地创造价值,更好地控制成本。

如面对新环保法要求,总装厂零部件印刷工艺亟待改善,使用的油墨有环保和安全隐患。众多工厂正为此事一筹莫展,蔡厂长主动请缨,带领团队跑市场寻找替代方案。经过多次测试、验证和客户确认,找到了可替代的热转印技术和镭雕技术,从而解决了这一难题。

当然,他没有停留在只解决技术问题层面,而是进一步考虑如何将这项技术的应用价值最大化。他们从精益生产“一个流”的原则出发,对注塑厂到总装厂的零部件加工及物流进行颠覆性的改进,省去两道工序,大大减少了过程中的搬运浪费,减少了质量损失,提高了生产效率,并且连印刷车间也取消了。这一做法很快被推广到了整个公司,当年得到了公司的自主改善大奖。

“难题交给我们,等完成突破后所带来的那份成就感是非常有价值的!不仅仅是物质上的奖励,更在于精神层面的满足!”蔡部长由衷地说道。

正是这样一种迎难而上,善于进取的精神,成就了“小蔡”到“蔡工”到“蔡厂长”,再到“蔡部长”一次次质的飞跃。

故事的哲理:

所谓做难事必有所得,挑难事必有所为,这便是难事背后的成长价值。做难事,意味着要付出更多的努力,面临更多的挫折和不确定性,勇于承担,迎难而上。也意味着选择了更高、更远的目标,不再满足于平庸和安逸。正是在这些磨砺中,才能够不断挑战自我,获得宝贵的经验和技能提升,从而实现成长和蜕变,最终实现自己的价值和梦想。