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案例:某中型鱼粉加工企业废气处理升级改造项目

项目背景

该企业是一家专业鱼粉生产厂,原有简单的喷淋处理设施已不能满足新环保要求。由于厂区靠近居民区,异味问题尤为突出。企业决定对废气处理系统进行全面升级,在有限场地内实现最佳处理效果。项目预算有限,因此需要选择性价比高的处理方案。

废气特性与难点分析

该厂废气特点是浓度波动大,干燥工序间歇运行导致废气量和浓度随时间变化大。主要污染物包括:三甲胺(峰值浓度可达150mg/m³)、二甲硫醚(50-120mg/m³)、硫化氢(30-80mg/m³)等。废气温度波动在60-150℃之间,且含有少量油脂雾滴,易造成处理设施堵塞。此外,场地狭小也是设计中的一大挑战。

处理工艺流程创新

综合考虑处理效果、投资和运行成本、场地限制等因素,最终确定采用"冷凝回收+化学洗涤+高效生物滴滤"的组合工艺:

冷凝回收系统

:高温废气首先进入板式换热器,与冷水间接换热降温至40℃以下,同时回收部分油脂和水分。冷凝液经油水分离后,油脂回用于生产,水相进入污水处理系统。

化学洗涤系统

:采用两级洗涤塔,第一级用硫酸溶液(pH=2-3)去除氨气和胺类物质;第二级用次氯酸钠溶液(有效氯浓度0.05%)氧化硫化物和部分有机物。洗涤液循环使用,定期排放至污水处理站。

高效生物滴滤系统

:自主研发的紧凑型生物滴滤塔,采用特殊结构填料,比表面积达300m²/m³以上,大大减少了设备体积。通过精确控制营养液喷淋和pH值,维持微生物最佳活性。废气在塔内停留时间仅需15秒即可达到理想处理效果。

智能控制系统

:根据废气浓度和温度变化自动调节洗涤液循环量、营养液投加量等参数,确保系统稳定运行同时降低运行成本。

处理效果与经济性分析

系统运行三个月后的检测数据显示:三甲胺去除率达96%,二甲硫醚去除率92%,硫化氢去除率98%,恶臭浓度降至80以下(无量纲)。与原系统相比,能耗降低40%,节水30%,实现了高效低耗运行。总投资为150万元,比传统方案节省约30%的投资成本。由于回收了部分油脂,每年还可增加约20万元的副产品收益,大大缩短了投资回收期。