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案例:山东某染料厂高浓度有机废气资源化项目

项目背景

该厂主要生产溶剂型染料,使用甲醇、DMF等有机溶剂,废气具有浓度高(8000-15000mg/m³)、风量小(5000-8000m³/h)的特点,具备回收价值。

废气成分及来源

溶剂回收不凝气

甲醇(35-45%)、DMF(20-30%)、乙酸乙酯(15-20%)

灌装工序排气

:挥发性溶剂蒸气

实验室废气

:多种有机溶剂混合物

处理工艺流程

采用"冷凝+分子筛转轮+溶剂回收"资源化路线:

深冷机组

:-15℃一级冷凝回收60%溶剂

二级冷凝

:-40℃回收率提升至85%

分子筛转轮

:VOCs浓度浓缩至原始浓度的10-15倍

精馏系统

:将回收的混合溶剂分离提纯,纯度达99.5%

应急燃烧装置

:处理不可回收的残余废气

最终效果

项目实施后取得显著经济和环境效益:

年回收甲醇1260吨、DMF 890吨,创造经济效益约800万元/年

废气排放浓度稳定<30mg/m³

系统能耗仅为直接燃烧法的1/

获评省级"循环经济示范项目"