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案例:化工厂含氯废气治理工程

项目背景

某氯碱企业因尾气处理设施老化,导致氯气泄漏事故频发。需新建处理系统,要求处理效率≥99%,且能适应浓度波动大的工况。

废气成分及来源

来自氯气净化、液化等工序:

氯气(Cl₂):浓度800-1500mg/m³(峰值可达3000mg/m³)

次氯酸雾(HClO)

微量汞蒸气(Hg)

处理工艺流程

创新采用"两级钛电极板+化学吸收"工艺:

一级电解

使用镀钌钛电极板,在pH=3的酸性条件下电解

将Cl₂转化为ClO⁻,转化率85%

二级电解

碱性条件(pH=11)下,钛电极板产生次氯酸钠溶液

终末处理

通过硫代硫酸钠溶液吸收残余氯气

活性炭吸附汞蒸气

系统特点:设置浓度在线监测,自动调节电解电流(50-200A可调)

最终效果

连续三个月监测结果:

氯气排放浓度稳定<1mg/m³

次氯酸雾完全消除

汞蒸气含量<0.01mg/m³

系统抗冲击负荷能力强,可应对150%-200%的浓度波动,吨氯气处理成本仅18元