(通讯员 陈燕波)3月10日夜班,工程塑料科技发展公司塑料一厂开始夜班生产。在生产准备间隙,热合机突发报警停机。面对突发情况,人员不等不靠,高效完成故障排查和现场检修,确保生产有序进行。

人员发现故障后,第一时间切断电源,重启未果后快速排查,确定故障原因为链条接口松动、多处磨损,外壳翘起引发齿轮卡顿。得知检修人员暂时无法及时支援,班长当即借来抢修工具,和岗位人员默契配合,规范完成防护罩拆卸、故障链条处理、外壳矫正、链条紧固等操作。历经两个多小时作业,热合机恢复运转,生产线重回正常生产。

此次故障虽快速处置化解危机,却暴露出日常巡检对易损部件的检查力度、频次仍有疏漏。包装工段以此为警示,第一时间组织复盘,针对性制定优化措施:细化点检清单,将热合机链条、齿轮易损部件列为重点,增加班中巡检频次,落实点检责任到人。建立易损部件台账,按运行时长制定检查、更换计划,做到未损先查、未坏先换。开展设备养护实操培训,提升全员管护与应急处置能力,同步完善设备巡检记录闭环管理机制,确保隐患可追溯、可整改。

下一步,包装工段将深化“抓早抓小、防微杜渐”的工作思路,把设备预控管理落到实处,以标准化巡检、精细化养护,完善现场管理体系,把设备隐患消除在萌芽状态,以班组同心的协作力量、精益求精的管理作风,全力保障生产线平稳高效运行。

来源:工程塑料科技发展公司编辑:张砥石 李静静 赵鹏终审:刘广伟

(神马股份 动态宝)