打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片

案例:华东某大型轮胎企业硫化车间废气治理项目

项目背景

华东地区某知名轮胎制造企业,拥有12条硫化生产线,日产能达到8000条轮胎。随着环保要求日益严格,企业原有的简单排气系统已无法满足当地排放标准。硫化过程中产生的大量有机废气不仅造成环境污染,也影响了车间工作环境和周边居民生活。2020年,该企业投资1200万元进行废气处理系统升级改造。

废气成分及来源

该车间废气主要来源于三个环节:硫化机开模瞬间释放的高浓度废气、硫化过程中持续排放的低浓度废气以及胶料存放区的无组织排放。主要成分包括:

非甲烷总烃(NMHC):浓度范围200-800mg/m³

硫化氢(H₂S):10-50mg/m³

二氧化硫(SO₂):5-30mg/m³

氨气(NH₃):5-20mg/m³

微量苯系物和醛类化合物

处理工艺流程

针对废气特点,采用了"预处理+沸石转轮浓缩+RTO蓄热燃烧"的组合工艺:

收集系统

:对12条生产线分别设置密闭收集罩,采用变频风机调节风量,总风量设计为80000m³/h。

预处理阶段

:废气先经过不锈钢丝网过滤器去除颗粒物,然后进入喷淋塔,采用稀碱液循环喷淋,去除大部分H₂S和SO₂。

沸石转轮浓缩

:预处理后的废气进入沸石转轮,将大风量低浓度废气浓缩为小风量高浓度废气,浓缩比达10:1。

RTO处理

:浓缩后的废气进入三室RTO装置,在850℃高温下充分氧化分解,热回收效率达95%以上。

尾气处理

:燃烧后气体经过换热器降温,最后通过30米高排气筒排放。

最终效果

系统运行稳定后,经第三方检测机构连续监测显示:

甲烷总烃排放浓度<20mg/m³,去除率>97%

硫化氢二氧化硫排放浓度均<1mg/m³

苯系物未检出

每年减少VOCs排放约180吨

系统运行能耗比传统工艺降低35%