连日来,唐山三友纯碱紧扣效益攻坚主线,全员行动、多点发力,在修旧利废上精打细算,在管理突破上深挖潜力,以实干实绩书写降本增效答卷。

修旧利废算好“精细账”

“能修的不报废,能用的不领新。”这句话成了职工们的口头禅。随着效益攻坚在公司层层深入,从报废设备中拆解可用零件、让“退役”备件重新“上岗”,早已不是少数技术能手的“独门绝技”,而是人人都在琢磨的“必修课”。

储运部职工刘彩生不久前在废料库里淘到了“宝贝”。一台装载机转向油缸漏油,他翻遍废料库,找到尺寸相近的旧件,反复比对、精细打磨,硬是为油缸量身定制了一个“新油封”,直接节省成本18万元。“省钱也是一门学问,既修心又练技。”刘彩生说。

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在公司一场场入脑入心的形势任务教育下,市场形势越是严峻,大伙儿这股子钻劲儿越足,推动修旧利废从“点”上开花走向“面”上结果。一季度以来,公司扎实推进修旧利废工作,累计完成雷达物位计、电机、减速机、泵类等设备修复58台,实现辙岔、滚筒、输送带等物资循环复用,创效120万元。“退役”备件重新上岗,“隐形财富”被精准挖掘,这背后,是职工们主动作为的攻坚热情,更是修旧利废这场攻坚战孕育能工巧匠的生动写照。

管理突破激活“新引擎”

比“省钱”更高阶的,是“管钱”。各车间纷纷向管理要效益,从机制创新上寻求突破。副司炉岗位实行流动管理,既打破了“一个萝卜一个坑”的传统模式,又让职工多学了一门手艺。车间还创新实施“五位一体巡检法”,构建起五级联动巡检体系,把“眼睛”布满生产每个角落,设备完好率始终保持在99%以上。在管理杠杆的撬动下,车间蒸汽单耗较厂控指标下降3%,三大关键指标合格率保持100%。

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作为生产重要辅助车间,给排水车间将“管理向细优化”当作破解效益难题的“金钥匙”。在双吸耐蚀泵替代渣浆泵技改项目中,车间并非简单“换了台泵”,而是从项目建议书编制阶段就开展精细管控,设备选型、基础浇筑、管线铺设,每一个环节都“较真碰硬”,确保事前有方案、事中有管控、事后有依据。闭环式的精细化管理,让技改项目不仅“改得成”,更“用得好”。在冷却塔风机减速机改造项目中,车间更是将管理延伸至创新领域,建立“创新提案、技术攻坚、成果转化”全流程管理机制,对取得突破的个人给予表彰激励,充分激发了技术骨干的创新积极性。

从修旧利废的“指尖算盘”到管理突破的“系统思维”,唐山三友纯碱正以深层次攻坚书写降本增效答卷,锤炼敢打硬仗的职工队伍,探索管理提质增效的新路径。(董国娜)(唐山三友集团有限公司供图)