近日,晋能控股长治公司中能煤业3308工作面切眼实现安全、精准贯通,标志着该工作面筹备工作取得关键性突破,为后续综采设备安装、工作面投产奠定了坚实基础。

与以往切眼施工相比,本次3308切眼贯通过程中创新采用“退机扫底留顶”施工工艺,在减少顶板锚索断裂、保障施工安全的同时,实现煤炭资源的充分利用,彰显了该公司在掘进工艺优化、绿色高效生产方面的创新实践。

切眼作为综采工作面的核心通道,其施工质量、工艺合理性直接关系到后续生产安全、资源利用效率及掘进成本控制。以往切眼施工多采用常规断面掘进方式,在顶板处理过程中易出现锚索断裂现象,不仅增加了支护维修工作量和材料消耗,还可能因顶板支护稳定性不足带来安全隐患,同时部分煤炭资源因施工工艺限制未能充分回收,造成一定浪费。

为破解这一难题,矿技术部门结合3308工作面地质条件,经过多次现场勘查、方案论证,创新制定“退机扫底留顶”施工方案。施工过程中,作业人员严格按照方案要求,在切眼贯通后,通过掘进机退机作业,对底板进行彻底清扫,确保底板平整,为后续设备安装创造良好条件;同时保留顶板完整岩层,避免过度掘进对顶板造成扰动,从源头减少顶板锚索断裂风险。

据现场技术人员介绍,“退机扫底留顶”工艺的应用,有效解决了以往切眼施工中存在的痛点。一方面,保留顶板完整结构,减少了顶板岩层的松动和变形,降低了锚索承受的剪切力和拉应力,大幅减少了顶板断锚索现象,提升了顶板支护的稳定性和安全性,践行了“安全第一、预防为主”的生产理念,也减少了补打锚索、顶板维修的人工和材料成本,参考相关支护优化技术经验,进一步提升了施工经济性。另一方面,通过精准控制掘进断面,避免了以往施工中因过度切割导致的煤炭资源浪费,最大限度回收了可利用煤炭资源,践行了绿色开采、节约资源的发展理念,与切顶成巷无煤柱开采等节能工艺有着异曲同工之效。

施工期间,掘进队组全程跟踪督导,严格落实安全技术措施,加强现场安全管控,作业人员严格按照操作规程作业,严把施工质量关,确保了切眼贯通精度和施工安全,实现了“零安全事故、零质量隐患”的目标。此次3308切眼贯通及施工工艺的创新应用,不仅为该工作面后续生产提供了有力保障,也为公司其他工作面切眼施工积累了宝贵经验,推动了掘进施工工艺的优化升级。(资讯)

文 / 李东臻 通讯员 李明 陈阳

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