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案例:华南速冻调理食品厂废水处理改造工程

项目背景

该企业位于广东省,主要生产速冻肉丸、鱼丸等调理食品,日排放废水约200吨。原有处理设施老化,处理效果不稳定,尤其在夏季高温时期经常出现污泥膨胀问题。企业决定对原有系统进行全面改造升级。

废水成分及来源

该厂废水具有以下特点:

高浓度有机废水:来自原料解冻、腌制工序

高油脂废水:来自油炸工序和设备清洗

高盐度废水:来自调味工序

冲洗废水:来自设备和车间清洁

主要污染物指标:COD2000-3500mg/L,BOD51000-1800mg/L,SS400-800mg/L,动植物油150-300mg/L,盐度1.5-2.5%,pH值5-7。废水波动大,可生化性较好但含盐量高。

处理工艺流程

针对废水特点和高盐问题,采用以下处理工艺:

预处理系统

机械格栅+旋转筛网:两级拦截

隔油沉淀池:去除浮油和沉淀物

调节池:设曝气搅拌防止沉淀

核心处理系统

两级A/O工艺:适应高盐废水生化处理

MBR膜生物反应器:替代传统二沉池

耐盐菌种投加:增强系统稳定性

后处理系统

活性炭过滤:保障出水水质

UV消毒:替代化学消毒减少盐度增加

污泥处理采用叠螺脱水机,脱水后污泥含水率低于80%。

最终效果

改造后系统运行稳定,耐盐性能良好,出水COD<60mg/L,BOD5<15mg/L,SS<30mg/L,动植物油<5mg/L,完全满足当地严于国家一级标准的排放要求。项目改造投资150万元,运行成本约1.5元/吨水,解决了原有系统污泥膨胀问题,处理效果显著提升。