来源:滚动播报

(来源:中工网)

“HXD1C3080机车110V接地故障,需立即检修。”4月1日早晨,调度指令传来,青藏集团公司西宁机务段检修车间电力专修11组闻令而动,迅速奔赴检修大库。

11组为检修车间“技术支援组”,专门应对“急、难、险、重”活项故障,轮流值班24小时待命出动。

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登上机车,班长韩伟带领青工刘明琦,查看司机室微机显示屏信息,看到“‘110V’接地故障信息”,转头来到机械间,检查低压柜中接地显示装置阻值。

刘明琦则来到司机室,小心打开脚踏地板,逐根排查线束外观状态,检查脚踏下部线束是否存在挤压、接磨问题。确认线束完好,将脚踏地板复位,又拆开电暖器外壳,仔细检查内部是否进水、保险柱是否松动。

确认接地显示装置阻值正常后,韩伟拿出绝缘检测仪,打开司机室后墙柜门,开始测量过分相控制盒绝缘阻值,确认数值符合要求后,他又逐一测量辅助压缩机、鸣笛压力开关等设备的绝缘阻值。发现鸣笛压力开关绝缘阻值为零,两人敲定故障点并立即上报,经过更换处理,故障全部消除。

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这样的应急处置,在电力专修11组已然成为常态。几天前凌晨1时许,青工柴辉接到HXD1C0771机车110V接地故障通知,他迅速赶到现场检查,发现制动柜模块功能异常,立即更换处理,故障随即消除。

当夜,搭班的周祥接到HXD1C3258三轴一位轴箱轴承故障通知,他立即前往检查处理,保证了机车正常出库。

“在保障现场应急处置的同时,电力专修11组班组人员还主动开展技术创新。”班长韩伟介绍说,职工周祥、彭牛林、柴辉利用工余时间,在实训室组装起空调模拟电路、HXD1C型电力机车110V模拟电路装置,运用到车间职工实操培训当中,助力职工提升实操能力。

在日积月累的锻炼中,电力专修11组已具备独立完成机车空调、空气干燥器、HX型电力机车重联线、受电弓等10余种机车配件自主检修能力,不仅大幅提高机车配件自主检修率,每年为单位节约数万元的维修成本。

为推广先进检修经验,班组结合日常机车故障检修处置方法,研究制定《空调故障处理指导书》《司机室仪表检修指导书》《蓄电池三充两放指导书》等7本作业指导书,全面提升机车检修质量与作业效率。

针对重联线检测费时费力的难点,班组成员开展QC攻关,经过数十个日夜的试验,研发出便携式重联线检测装置,为高原机车安全行驶,注入新的技术动能。

中午时分,调度命令再次传来,电力11组再次出动……(工人日报客户端记者 邢生祥 通讯员 赵风斌 马智平)