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案例:某大型蜡烛制造厂石蜡废气治理项目

项目背景

该企业位于华东地区,年产各类石蜡制品超过5000吨。在生产过程中,石蜡加热、注塑和冷却环节产生大量有机废气,主要成分为非甲烷总烃(NMHC)和少量异味物质。由于厂区靠近居民区,废气排放问题多次引发投诉,环保部门要求限期整改。

废气成分及来源

废气主要来源于三个环节:

石蜡熔化工段

:温度控制在120-150℃,挥发出C12-C25的烷烃类物质

注塑成型工段

:高温状态下石蜡分子链断裂产生小分子有机物

冷却定型工段

:挥发性物质随温度变化逸散

主要污染物浓度:非甲烷总烃800-1200mg/m³,峰值可达1500mg/m³

处理工艺流程

采用"预处理+蓄热式燃烧(RTO)+尾气净化"组合工艺:

旋风除尘

:去除废气中携带的石蜡颗粒物(效率≥95%)

三级冷凝

一级冷凝(5℃)回收液态石蜡

二级冷凝(-15℃)进一步分离有机物

三级冷凝(-35℃)深度处理

RTO系统

三室蓄热式设计,炉温维持在800±50℃

停留时间≥1.2秒

热回收效率≥95%

碱洗塔

:处理燃烧后的酸性气体(SOx、NOx)

最终效果

非甲烷总烃排放浓度稳定在15mg/m³以下(低于国家标准的50mg/m³)

年回收石蜡原料约85吨,价值超60万元

系统运行能耗降低40%(得益于热回收设计)

周边投诉率下降100%,通过环保验收