打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
某农药中间体生产企业废气治理项目
项目背景与废气来源
江苏某农药中间体生产企业主要生产吡啶类化合物,生产过程中产生大量高浓度有机废气。由于厂区靠近居民区,废气排放问题多次被周边居民投诉,环保部门要求企业在三个月内完成废气治理设施改造。该项目总投资约850万元,设计处理风量为30000m³/h。
废气主要来源于以下工段:
反应釜排气:含甲苯、二甲苯、吡啶等挥发性有机物,浓度约2000-5000mg/m³
离心机排气:主要含甲醇、二氯甲烷等溶剂蒸汽
干燥工序排气:含微量农药成分及粉尘
储罐区呼吸阀排气:含混合有机蒸汽
废气处理工艺流程
针对该企业废气特点,采用"预处理+蓄热式燃烧(RTO)+尾气吸收"的组合工艺:
废气收集系统
:对各产污点设置密闭收集装置,采用PP材质风管输送,主管道设置防爆型引风机。
预处理单元
喷淋塔:去除酸性气体及部分水溶性有机物
干式过滤器:去除颗粒物及雾滴
气液分离器:确保进入RTO的废气含水率<5%
RTO核心处理单元
采用三室蓄热式氧化炉,设计温度850℃
热效率≥95%,VOCs去除率≥99%
配置应急旁路和防爆泄压装置
尾气处理单元
碱洗塔:处理RTO尾气中的酸性气体
活性炭吸附塔:作为保障措施,确保排放达标
热能回收系统
:将RTO产生的高温烟气通过换热器预热新鲜空气,用于干燥工序。
处理效果与运行数据
系统运行三个月后的检测数据显示:
非甲烷总烃排放浓度:<15mg/m³(标准限值80mg/m³)
吡啶类物质排放浓度:<0.5mg/m³
年减排VOCs约320吨
RTO系统运行能耗约为25万元/年,通过热能回收每年节省蒸汽费用约18万元
该项目不仅解决了企业废气扰民问题,还通过热能回收降低了运行成本,实现了环境效益与经济效益的双赢。
热门跟贴