来源:市场资讯
(来源:西宁特钢)
前言
为进一步树立价值导向、激发内生动力,特推出“发现价值·创造价值”宣传专栏,持续挖掘各单位在精益管理、技术创新、质量攻关中的突出案例,生动呈现西宁特钢人“眼里有光、手中有策、行动有果”的奋斗风采。
本期,我们走进能源中心制氧作业区——看一线员工如何以“价值之眼”精准识别分子筛电耗痛点,以“创造之手”优化运行参数,用小改进交出节能降本的“价值答卷”。
分子筛纯化系统是空分装置的关键保障设备,也是制氧系统能耗重点单元,其再生电加热能耗占制氧电耗比重较高。长期以来,传统运行参数存在“过加热”现象,加热时长偏长、电能利用不充分,成为制约节能降本的突出痛点。能源中心制氧作业区立足岗位精益改善,以参数优化为抓手,深挖节能潜力,以小改进实现大效益。
一
精准研判,从运行细节中发现价值
作业区通过长期跟踪分子筛运行曲线,在加热时长、再生温度、杂质解吸效果等关键数据比对中发现:现有加热周期设置偏长,存在明显过加热问题,污氮气达到175℃设计值后仍持续加热,再生效果无提升却造成大量电能无效消耗。同时,现有加热周期存在冗余,万五、万二制氧机分子筛加热时长均高于实际需求,具备明显优化空间。
二
精益优化,从参数调控中创造价值
作业区成立专项改善小组,在确保再生质量、二氧化碳指标稳定的前提下,将万五制氧机分子筛加热时间由6500秒优化至5800秒,万二制氧机由5300秒调整为5200秒,参数调整后完全满足工艺要求,再生效果与设备安全均得到可靠保障。
三
数据显效,从精细管控中收获效益
经测算:万五制氧机日节电1213kWh,日降本546元;万二制氧机日节电64.32kWh,日降本28.944元。两项合计年降本近19万元,以零投入实现高效节能。
此次分子筛再生加热参数优化充分印证,精益管理不在“高大上”的项目投入,而在岗位细节的深耕细挖。制氧作业区以参数精算、过程严控、安全兜底,把电耗“减法”做到极致,把效益“加法”落到实处。
结尾
下期专栏,我们将继续聚焦一线,见证更多“发现价值·创造价值”的生动故事。
西宁特钢微信公众平台出品
来源:能源中心文字:孙福宏
编辑:董笑容
主编:潘军辉
总编:安田凤
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