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(来源:马钢有限)
近日,炼铁厂坚持以高炉为中心,科学调整生产组织,保障生产系统稳定高效运行,顺利实现一季度生产“开门红”,为完成全年任务打下坚实基础。其中,高炉焦比、燃料比、煤比等多项经济技术指标持续优化,同比进步明显,达近年较好水平;铁水成本行业排名累计排第18位、较去年进步1位。
未雨绸缪,精心设计。早在春节来临前,该厂便周密部署长假期间原燃料保供、设备保障、假日值班等“铁焦烧球”一体化生产各项工作。要求相关部室和分厂在节前针对生产、设备、工艺、标准化操作等方面存在的关键问题和薄弱环节,深入开展隐患排查和专项整治活动,加强高炉系统生产管理,确保节日期间高产高效。长假期间,该厂全体员工坚守岗位,鼓足干劲、奋勇争先,铁水产量超计划完成,为后续生产筑牢基础。
兄弟齐心,攻坚克难。宝钢协同支撑团队奔赴炼铁厂,炼铁厂也摩拳擦掌,积极投身生产,与宝钢团队携手共进,共同探索铁前高效之路。在此基础上,该厂对标宝山、梅山等基地,在宝钢专家的指导下对送风制度进行优化,创造条件积极使用风量,改善炉缸工况和压量关系,为降焦比创造良好条件。
渣铁管控,进步明显。该厂推行“负间隔出铁”制度,4号高炉通过系统性攻关,开口间隔由正间隔逐步向负间隔过渡。控制单炉出铁时间在合理范围,出渣率提升到90%以上,极大降低了因渣铁排放不及时导致的炉况波动风险。与此同时,该厂推行炉前标准化作业,强化单炉出铁时间控制。各高炉结合生产实际合理管控出铁节奏,有效压缩并稳定单炉出铁用时。
设备消缺,成效显著。3月中下旬,该厂组织开展B高炉专项检修,高效完成内部结构拆除、安装及调整,重点解决前后轴头煤气泄漏关键问题。3月26日检修完成后一次性开机并顺利并网发电,经现场核查,设备运行密封性及稳定性大幅提升。
结构降本,稳步推进。该厂坚持以降本为导向,紧盯铁水完全成本指标以及煤气、电耗等能源介质成本。在配煤方面,一季度询比价煤比例14.2%,比2025年提高8.8%,配煤成本改善明显。在配矿方面,带焙精矿配用从三种变成四种,球团碱金属下降、硅含量下降、球团品位提升,支撑烧结多用低品粉,削减卡粉、中品粉用量,配矿成效显著,很好地拓展了降本空间。
多措并举、实干攻坚,炼铁厂以稳产高产、降本增效的实绩,奋力书写高质量发展新篇章。
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