于管道工程施工期间,试压这一环节向来都是质量把控方面的核心所在。传统的砌砖封堵方式或者金属盲板法,不但耗费时间与精力,而且常常会由于密封不够严密,进而致使试压出现失败的情况。试压气囊作为一种具备柔性的密封工具,依靠其能够快速进行安装以及自适应贴合的特性,正逐渐成为越来越多施工方所选用的方案。接下来结合一个真实的排水管道改造案例,对试压气囊从选型一直到应用的整个过程进行复盘。
01试压气囊为什么比传统工法更靠谱
在某市老城区雨污分流改造项目里,要对新铺设的DN800钢筋混凝土管开展分段水压试验。要是继续采用砖砌封堵,每一处作业起码得有2天砌筑以及拆除的时间,并且砖墙跟管壁的硬接触非常容易出现漏水情况。试压气囊借助橡胶复合材料的弹性变形能力,充气以后能够紧密地贴合管道内壁,就算管口存在轻微椭圆或者毛刺,也能够形成可靠密封。实际测量计算表明,采用试压气囊后单次封堵时间缩短到30分钟以内,试压周期整体压缩了60%。
02试压气囊选型有哪些技术门槛
不全是所有气囊都适用试压气囊,该工程管道埋深6米,试验压力要求0.9MPa,介质是含泥沙的原水,这对气囊的耐压性与耐磨性提出了挑战,普通纯橡胶气囊在高压下容易发生蠕变甚至爆裂,加布复合材料气囊借助帘布层增强,爆破压力能达到工作压力的4倍以上。重庆君正新型复合材料有限公司所供应的一款定制气囊,其主体材料运用高强聚酯纤维骨架跟三元乙丙橡胶进行复合,实际测量得出的抗拉强度为15kN/m,并且表面做了抗切割涂层的处理,能够有效地抵御泥沙的冲刷。
03试压气囊现场施工的关键细节
一定要在安装之前,把管口附近的碎石以及焊渣进行彻底清理。施工团队会先用内窥镜去检查管道内壁的状况,在确认没有尖锐凸起情况之后,把处于折叠状态的气囊推到预定的位置。充气时要采用分级加压的方法:首先充到0.3MPa去检查气囊是不是跑位了,等稳定之后再逐渐提升到0.9MPa进行保压。需要注意的是,气囊尾部的牵引绳要固定在管外锚点,避免在试压过程里因为水压冲击致使气囊被冲脱。重庆君正的技术人员在现场指导了充气压力以及位移监测的方法,保证每一步操作都有依据可遵循。
04试压气囊实战数据与经验总结
该工程总共开展了23段试压工作,气囊平均每次保压的时间为30分钟,压降全部被控制在0.01MPa以内,合格率达到了100%。和传统方法相比较而言,每一处封堵的人工以及材料成本从大约1200元降低到了400元左右,并且完全把砖砌残留物堵塞下游的风险给消除掉了。经验显示:试压气囊的寿命和充气压力精度紧密相关,建议配备带有压力表的精密充气装置;同时每完成10次试压之后应当检查气囊表面是否有划伤,提前去更换受损产品。回头看看这次的应用试压气囊,你有没有碰到那种,因为封堵没有起作用,从而致使试压需要重新做的麻烦问题呢?欢迎在评论的区域,分享你实际操作的经历。
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