(来源:大庆网)
转自:大庆网
日前,针对老油田三元采出液泡沫比重大、乳化现象突出的难题,采油四厂持续开展技术攻关,通过深化破乳、消泡机理研究,优化消泡剂配方及加药模式,成功形成“破乳-消泡”协同配套技术,在显著提升药剂作用效果的同时,大幅压缩药剂投放成本,取得了良好的技术成效。
该厂地面研究所所长王中专介绍,随着老油田开采进入中后期,采出液中泡沫含量急剧升高,导致油气处理能力不断下降。技术人员尝试了多种方法,但泡沫就像“顽固分子”一样难以清除。为此,技术团队开展技术攻关,坚持“先研机理、再定方案”的攻关思路,深入剖析泡沫形成及稳定机理,明确驱油剂吸附作用,增强气泡在体系内的稳定性是导致泡沫稳定、乳化严重的核心因素。同时,集输过程中的剪切作用以及“两段脱水”工艺中的温压波动,进一步加剧了泡沫富集程度,为后续精准开展技术攻关奠定了坚实的理论基础。
找准问题根源后,技术人员聚焦“高效消泡、协同破乳”核心目标,开展针对性技术攻坚。他们结合现场体系组成及集输参数无法调整的实际情况,确立“来液消泡、外输抑泡”的优化思路,重点攻关创新“双效”消泡剂,优化转油站消泡剂配方,有效降低机泵剪切对消泡效果的影响,实现转油站环节高效脱气。
此外,技术人员通过明确破乳剂与消泡剂的协同作用规律,确立采用“先消泡、后破乳”的科学加药顺序,最大限度提升油水分离效率。经现场优化调整“破乳-消泡”协同加药模式,细化加药参数,实现药剂精准投加、按需供给。优化后,药剂用量得到大幅缩减,三相分离器平均放水含油下降30%,外输油含水率稳定低于0.3%,年可节约药剂成本263万元。
王中专说,该技术真正从源头解决了三元采出液泡沫比重大、乳化严重的突出问题,有效降低了药剂投放成本,实现了“提质+降本”双重目标。下一步,我们将持续深化破乳消泡技术研究,进一步优化药剂配方及加药模式,不断提升技术适配性和现场应用效果,为杏北油田三元复合驱高效、绿色、低成本开发提供有力的技术支撑。
记者:吴铁军
热门跟贴