于油气转送、化工用料管道以及市政水资源供应体系里,杂质沉淀以及结蜡层面会显著削减转送效能,甚而致使管道被腐蚀而无法发挥功能。清管球身为物理清洁的关键器具,它的选型以及操作直接决议管道维护成本以及安全周期。本文依据某长距离输送原油管道清管工作的实际事例,回顾从卡球风险至稳健运行的完整技术路线,着重剖析复合材料清管球的工程表现。

行业痛点与项目背景

于某原油输送管线而言,在其运行三年之后,压差出现了上升,上升幅度达到32%清管球,并且输量有所下降,下降至设计值的78%。常规的钢骨架清管球,当它通过弯头以及变径段的时候,会频繁地出现卡阻情况,单次进行清管作业时,需要对输油进行中断,中断时长在10小时以上。该管线之中,包含着9个90°弯头以及4处三级变径,其最小通径仅仅是DN150,传统的聚氨酯球体,磨损率过高,还常常会出现二次碎球从而堵塞阀门的状况。业主迫切需要一种清管球方案,这种方案既能够承受2.5MPa的压差,又能够弹性地通过收紧部位。

技术难点与方案选型

清管球_清管球_清管球
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致使清管球面临技术难点的情况有三种:其一,过盈量要是设置得不恰当。那么就会致使密封失效,或者推动压力超出标准值。其二,弯头部位球体拉伸变形不均匀。这种情况会引发撕裂现象。其三清管球,管道内壁存在焊瘤以及锈垢。这会加快球面的磨损速度。经过对乙丙橡胶、热塑性聚氨酯以及增强型复合材料进行对比。最终确定选用重庆君正新型复合材料有限公司所生产的。DN150过盈量为8%的复合清管球。该球体运用纤维增强层与高弹性芯体双相结构。实际测量得出拉伸强度比常规球提升了47%。在通过变径段的时候能够恢复到原来的状态。

应用过程与实测数据

施工步骤包含多方面内容,其中有清管器收发球筒检查,此步骤要对收发球筒的各项性能细致检测,保证其处于良好运行状态,压力泄放,精准控制压力释放过程,保障操作安全,为开孔投球,准确开孔并将清管球投入管道,低流速推球,用稳定的低流速推动清管球在管道内前行,沿线监听定位,借助专用设备对清管球在管道内的运行轨迹进行监听和定位。

在实际的 40km 管段当中,清管球以 0.7m/s 的速度平稳地运行着,入口压力稳定处于 1.8MPa,出口不存在压降突变的情况,这就表明整个清管的过程是比较顺畅的。收球之后测量球体最大磨损深度仅仅是 2.3mm(允许极限为 5mm),这说明清管球的磨损程度是在可以接受的范围之内的。管道内壁结蜡清除率竟然达到了 96%,显著地提升了管道的清洁程度,还排出了大约 240kg 的铁锈以及杂质,有效地改善了管道内部的环境。区别于先前运用的进口球,这次清管作业,单次作业时间缩短到了5.5小时,降低系统停输损失大概18万元,于作业效率以及成本控制方面,收获了不错的成效。

经验总结与成本对比

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历经长期跟踪表明,此复合球于经历连续三次清管作业完毕之后,依旧能够进行复涂使用,其单球综合成本同传统聚氨酯球相比较,降低了43%。在实际应用进程里边,存在着诸多关键经验是值得加以留意的。首先,过盈量必须按照管道实际最小通径来选取数值,范围是在6%至10%之间;其次,推球流速低于1m/s能够切实有效地避免球体出现翻滚现象;再者,收球前两公里应该降低压差,藉此防止球体发生撞击而产生变形。源自重庆君正的材料配方,针对内含硫的介质,还有处于120℃高温的环境,都有着良好的耐受能力,此特性,在某气田的集输管线那儿,得到过验证。

当去思索于输送那有着超高磨损性质之地介质之时,像是矿浆、含砂原油这类,会去选用复合纤维增强清管球这个做法吗,欢迎于评论区域分享出你的实际操作参数设定情况。