假日期间,石家庄地铁车辆部检修车间内,地铁列车停靠在轨道上,结束了一日的穿梭奔忙。

检修一车间的技工们迅速步入车底、登上车厢,对回库的列车开展“全身体检”。 这支由139人组成的检修队伍,肩负着石家庄地铁1号线电客车的检修养护重任。手里的工具包是“铁甲医生”守护安全的工装利器。

“五一”假期客流高峰,他们全力投入节日保障,迎来了最忙碌的时刻。

“毫米级”精度靠“老伙计”来校准

“咱们多一分细心,市民出行就多一分安心。”从业10年的王旭是车门检修方面的“技术大拿”,说话间,他熟练地打开一个黑色工具包。

棘轮套筒、开口扳手等38件工具整齐排列,每一件都被磨得发亮。“检修车门,离不开的就是这套‘38件套’,都是我们天天攥在手里的‘老伙计’。”王旭笑着说。

车门是列车直面乘客的第一道安全关。地铁1号线单列车6辆车厢,共计60扇客室车门,列车每日回库,检修工必须逐扇门全量检修,抠住每一个细节、校准每一处数据。

“你看,车门螺丝上这条细细的红色防松线,错位1毫米,都必须重新扭力校验。”王旭用扳手轻轻抵住固定螺丝,手指转动间,“咔嗒”一声,操作精准利落。

车门净开度误差须控制在3毫米以内,关键数据要丝毫不差。“毫米级”的精度,全靠他手里的工具一点点校准。

工具握得稳,安全才守得住。一车间深耕检修技艺,将行业标准转化为具体技术规范,成为一线员工的“作业指南”,让安全检修有章可循、有规可依。

自研工装利器 精准“把脉问诊”

怎么让一线弟兄们少受累?检修作业如何更安全高效?是95后检修技工孙腾每天都要思考的问题。

走进车间创新工作室,里面摆满了团队各式各样的创新成果。“创新,都是从一线干活的需求里磨出来的。”孙腾是车间创新研发团队的核心骨干,脑子里全是检修一线的“急难愁盼”。

传统的地铁车门功能检测,依赖工人手动测试,效率偏低,存在误差。孙腾和团队自主研发了地铁列车门功能测试工装,自动模拟车门开闭、采集数据、定位隐患,有效提高效率,降低人力投入。目前,已广泛投用在石家庄地铁列车检修工作之中。

受电弓是列车的“能量心脏”,负责向列车各系统输送电能,以往检修时,需要2名成年男性将重达数十斤的弓体抬起固定,支撑高度难以精准控制。团队研发出的受电弓电动支撑工装,在行业内率先采用电力驱动,使受电弓稳定保持在方便工人检修的高度,仅需1人就能轻松完成抬升作业。

小创新解决大问题。车间建立了常态化的一线需求征集机制,收集检修中的难活、累活,组织力量集中攻坚。目前,车间累计取得57项创新成果,斩获26项国家专利,涵盖降本增效、工艺革新等多个领域。

“烫手难题”有了“省心工具”

三伏天在高温下完成三列列车齿轮箱的润滑油更换作业,这项工作,是团队公认的“烫手难题”。

车底与轨道间的作业空间有限,检修工需全程半蹲,靠人力把油桶挪到点位,举着沉甸甸的油桶作业,注油精度难以把控,还耗费人力和时间。

研发之初,检修班组没人懂工业设计,孙腾团队自己动手画草图,定下“要匹配作业空间”“要锁死注油量”“要实现注油自动化”硬要求,前前后后改了四版。

如今,这台地铁列车多功能自动注油车,早已成了检修库里的“明星装备”。它像一台可移动的精准加油机,不仅让工人不用挤在狭小空间操作,还可以将注油误差牢牢控制在50毫升以内,耗时大幅缩短,作业效率显著提升。

多年来,全体员工以高度的政治责任感,坚守36列电客车检修一线,压实安全责任到每个工位、每名员工,排查整改隐患90余项,实现自开通以来“零责任事故”,为市民出行筑牢安全防线。(记者 梁怡茗)

(石家庄新闻网)