某塑料包装印刷厂废水深度处理零排放工程
项目背景
山东潍坊一家大型塑料包装生产企业主要从事食品级PE包装袋、复合膜的生产,生产工艺包含印刷和复合工序。产生的废水主要来自印刷机滚筒清洗、油墨废水、粘合剂配制设备洗涤水。这类废水成分复杂,含有大量水溶性油墨(丙烯酸树脂、聚氨酯树脂)、有机溶剂(乙醇、乙酸乙酯、异丙醇)、颜料和助剂,COD浓度极高,色度深,可生化性很差,属于高浓度难降解有机废水。由于企业位于南水北调东线工程沿线保护区,环保部门要求废水实现零排放,不得外排。
工程设计参数
设计处理能力为80立方米/天。原水水质:CODcr 18000-35000mg/L、BOD5 1200-3000mg/L、色度2000-5000倍、SS 500-1500mg/L、pH值6.0-9.0、总氮150-250mg/L。零排放要求:处理后出水全部回用于车间地面冲洗和设备初级清洗,回用水质参考《城市污水再生利用工业用水水质》中洗涤用水标准。
工艺流程与技术特点
由于废水浓度极高且可生化性差,常规生化处理难以直接应用。本工程采用“预处理—Fenton高级氧化—厌氧IC—两级好氧—UF—RO—MVR蒸发”的集成工艺。废水首先经过格栅和调节池,然后进入混凝沉淀池去除大部分悬浮物。Fenton氧化单元在pH3.5条件下投加硫酸亚铁和双氧水,反应时间2小时,羟基自由基能有效断裂油墨树脂的长链大分子,将难降解有机物转化为小分子酸,COD去除率达55%-65%,同时BOD5/COD从0.1提升至0.35以上。Fenton出水经中和脱气后进入内循环厌氧反应器(IC),IC反应器高度18米,包含两个三相分离器,容积负荷可达15kgCOD/(m³·d),COD去除率75%-85%。厌氧出水进入两级A/O生化系统进一步降解有机物和脱氮。生化出水经过超滤(UF)去除悬浮物和胶体,再进入反渗透(RO)脱盐,RO产水回用于生产。RO浓水(约占水量25%)进入三效MVR蒸发器进行蒸发结晶,冷凝水回用,结晶残渣作为危废处置。
运行效果与经济效益
系统实际运行数据表明:总系统COD去除率高达99.5%以上,最终产水CODcr低于20mg/L,色度低于5倍,电导率低于200μS/cm,达到纯水级别,可用于对水质要求较高的工序。Fenton氧化工段采用分点投加双氧水的优化方式,减少了药剂过量消耗,吨水Fenton药剂成本约12元。IC厌氧反应器产生的沼气(甲烷含量65%)通过小型发电机组发电,每天发电约120度,折合电费收益约90元。MVR蒸发器运行能耗约为每吨浓水55度电。全年水资源循环利用率100%,彻底消除了废水外排风险。虽然吨水综合处理成本高达28元,但避免了高昂的排污罚款和环境赔偿,同时每年节省自来水取用约2.4万吨,企业综合评价认为环保投入物有所值。
运行经验与风险防控
该项目运行中的关键风险在于Fenton氧化的pH控制和双氧水残留问题。pH值若低于3.0,铁离子无法有效循环,氧化效率下降;若高于4.0,则会提前分解双氧水。实际操作中采用在线pH计配合变频加药泵精准控制。为防止残余双氧水进入厌氧系统抑制产甲烷菌活性,Fenton出水后增设了活性炭催化还原塔,快速分解残余双氧水。
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