来源:市场资讯
(来源:宝武镁业)
在宝武镁业的生产一线,提起巢湖精密生产部精整班长谢发芝,大家都会竖起大拇指。不是因为她干了什么惊天动地的大事,而是因为她身上有股“不服输、不怕事、不嫌烦”的劲儿。去年,前班长调离,谢发芝临危受命,扛起班组管理的重任。五个月坚守一线,放弃了回家探亲的机会,她硬是把班组带成了月度任务超额完成、创下单日发货近5万件纪录的“尖刀班”。
“赶鸭子上架”第一关:硬是把班长的本事全学会了
面对全新的工作挑战,
谢发芝没有丝毫退缩,而是以高度的责任感主动投入学习。没有缓冲期,她就自己“加练”。从班组日常管理细则到设备运行维护要点,从生产工艺标准到人员协调技巧,她利用一切碎片化时间钻研业务,不放过任何一个细节,不遗漏任何一个知识点。为了快速熟悉并胜任岗位,她连续5个月坚守生产一线,放弃了回家探亲的机会,将全部精力投入到班组建设和生产保障工作中。白天,她跟着老员工穿梭在生产现场,熟悉每一台设备的性能、每一道工序的要点;夜晚,她伏案研读工艺手册和管理文件,将理论知识与实际操作一一对应。经过不懈努力,她不仅在1个月内完全掌握班长岗位的各项技能,更凭借扎实的业务能力和严谨的工作态度,赢得了班组员工的一致认可。班组月度生产任务完成率提升了6%;助力公司在9月份提前完成年度主要经营指标并创下单日近5万件的高效发货纪录。大家伙儿都说:“这个班长,靠谱!”
精整仓库是生产链条的核心枢纽,其运行效率直接关乎前后工序的衔接与整体产能释放,谢发芝上任后便将仓库优化作为重点攻坚任务,打出一套管理升级的组合拳。她对仓库进行全面“体检”,对照生产计划与物料周转数据,重新规划功能分区,每个区域按物料规格细分仓位,贴上清晰的标识标签,实现物料分类精准存放。通过这一调整,仓库空间利用率提升25%,物料查找时间平均缩短40%。
把仓库当“家”收拾:打通卡点堵点痛点
在保障班组日常生产有序推进的同时,谢发芝主动出击,努力解决各种“疑难杂症”。
她主动对接技术部门,全力协助完成自动涂油装置的改造工作。针对改造过程中出现的设备安装调试难题,她结合自身多年一线操作经验,提出“分区域分步调试”方案,有效解决了装置运行中的“卡点”问题,使改造工期缩短15天。投用后的自动涂油装置,不仅将涂油作业均匀度提升至98%以上,更为员工降低了30%的劳动强度,大幅提高了生产效率。
她牵头推进信息化系统与喷码机系统的对接工作,积极打通“堵点”。为实现两个系统的数据互通、信息共享,她反复协调信息化部门与设备厂家,组织开展多轮调试测试,逐一攻克系统兼容、数据传输等技术壁垒,最终仅用20天就完成两个系统无缝对接,实现了产品喷码信息的实时上传与追溯,产品信息追溯准确率达100%,为产品质量管控提供了有力的数据支撑。
针对现场各工序间货物流转不畅的“痛点”,她深入梳理工序衔接流程,重新规划物料转运路径,减少工序间无效搬运环节,将工序间物料交接耗时缩短20%。强有力的仓储管理与现场物流优化,成为班组保产保供的坚实后盾。
算细账、抠成本:耗材省18%、故障降35%、电费少11%
降本增效是现场管理的难点重点工作,为了不断细化算账经营,
谢发芝动了不少脑筋。在物料消耗上,她建立领用台账,实时监控使用情况,杜绝浪费,使班组月度耗材成本降低18%;在设备维护上,推行预防性维护制度,定期组织保养培训,及时排查处理设备隐患,降低设备故障率35%;在能耗管控上,她根据生产任务合理调整设备运行参数,避免空转耗能,实现月度耗电量同比下降11%。此外,她积极鼓励班组员工立足岗位创新创效,收集整理20余条降本建议,筛选8项可行方案推广应用,为企业创造了可观价值。
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