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(来源:兖矿能源)

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刘涛的朋友圈

满屏都是火花四溅的焊接画面

奇形怪状的零件组装

一次又一次的尝试与推倒重来

视频拍得潦草

角度也不讲究

但每一帧里都藏着一位煤矿职工的

“奇思妙想”

就是这样一个爱钻研的人,在两年时间里,拿下了多项国家专利,斩获了全国焊接创新大赛一等奖,先后荣获山东能源集团劳动模范、兖矿能源先进个人等多项荣誉。

驻外开发的“破局者”

2014年

杨村煤矿首批技术人员

对接营盘壕煤矿

刚入职不久的刘涛就在其中

彼时锅炉煤仓上煤,八个人用铁锨不断铲煤,才能保障系统不被堵塞,效率极低。

作为一线资历最浅的普通工人,刘涛提出改造上煤系统,几乎无人看好。他利用休息时间独自为上煤设备加装振动电机,有效解决之前痛点,精准适配装载机上料,劳动强度大幅下降,该项目被评为矿级小改小革二等奖。

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驻外六年

他的改进从未中断

以一线技术工人的智慧与担当

为驻外工作的艰难起步

破冰开路

提供了最坚实的现场技术支撑

他为刮板链条加装清扫器,实现多个煤仓自动刮煤,消除人工放仓不及时造成的设备故障;

面对20吨锅炉炉排烧坏可能导致停产的隐患,他提出打通前三级风门并增设检修口,此后炉排长期稳定运行,节省大量维修费用。

三天 六十公里

一场抢修

2020年,杨村煤矿煤质发运中心洗车台由于补水设备损坏,喷淋设备无法工作,煤炭发运受到极大影响。矿上下达了指标:三天之内必须解决。厂家技术人员前来检测得出结论:电子水位监控系统损坏,需再派机修人员前来维修,可是时间已经过去了两天,根本来不及。

为此,该矿组织技术人员召开专题会议。刘涛凭借多年工作经验,心里已经有了打算。他坚定提出:“放弃维修,把电动系统更换为机械遥控浮球阀。”

建议被采纳了,但新的问题摆在眼前:距离最近的零配件销售点在30多公里外。刘涛二话不说,开车往返60多公里买来配件,连夜安装调试。

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当自动补水系统重新运转起来的那一刻,所有人悬着的心落了地。这套系统不仅按时恢复运行,还创下连续多年“零故障”的纪录,且省下两万多元资金。

后来,这项技术被陆续应用到污水处理厂、供暖系统软化水箱、消防水池等多个场景。

在关键的时刻

刘涛用最踏实的方式

接住了沉甸甸的生产安全责任

站上全国舞台的

“一线发明家”

如果说修锅炉、改水路

是刘涛的“练兵场”

那么2025年

则是他真正走向全国舞台的

高光时刻

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法兰盘焊接长期依赖经验、效率低、质量不稳定,刘涛带领团队历经五代迭代研发,从单一管径夹具到电控永磁智能定位,最终实现定位精度0.2毫米、效率提升90%、合格率99%以上。

传统焊接集烟装置捕获率不足一半,且需间断工作手动调节,刘涛带领团队又向这一棘手问题发起攻坚,他们研发的“AI智能雷达跟踪焊接集烟空间摆臂”,以毫米波雷达锁定焊枪,0.15秒内响应、360°旋转,烟尘捕获率升至92.3%,能耗降低超55%,单台设备年省1.3万元。

两项创新成果分获全国焊接创新创意大赛一等奖、二等奖,一名一线职工在国家赛场斩获一金一银。他的钻研已转化为实打实的专利、论文与经济效益,事实证明一线职工是紧紧握住创新火花的现场实践者。

一盏灯照亮一群人

如今的刘涛

多了一层身份

师父

在高技能人才创新工作室里,他手把手教徒弟李锋焊接操作要领。“焊接母材温度要把控好,熔池状态要随时观察,焊道缺陷要能一眼看出来……”每一个关键环节,他都掰开揉碎了讲。

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李锋记得,有一次自己焊了一个挺满意的工件,刘涛却让他拆了重来。“师父说,焊缝外观看着漂亮不行,内部质量才是关键。他带着我一条条排查缺陷,一处处制定方案。那一回学到的东西,比书本上半年都多。”

在刘涛指导下,徒弟李锋迅速掌握电焊、二保焊、氩弧焊等核心技能,获矿级青工技能比武第一名,更以多项专利成果为支撑,在两年内从初级工破格晋升为电焊高级工。

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从一人钻研到带出一支队伍

刘涛带领团队

维修关键设备

累计为矿井节约成本43万元

13项专利后续审查已提上日程

在杨村煤矿

刘涛与他的创新故事

正如焊接的火花

炽烈而明亮

既照亮自身前路

也为同行者点燃光芒