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(来源:今日八钢)
走进炼铁厂焦化区域,脱硫脱硝3#锅炉1#冷却器正平稳运行,蒸汽回收数据稳定。没有人会想到,就在不久前,这台设备的管束出现了问题,直接影响到脱硫脱硝的正常运行,更令人意外的是,完成这次抢修的,不是设备原建设运维单位,而是焦化区域的一线职工。
技术人员在中控测算能耗指标
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“不等了,我们自己上”
故障发现得很突然,脱硫脱硝3#锅炉1#冷却器管道出现问题,初步排查涉及到管束。按常规流程,该设备由外部单位建设并负责日常运维,应等待对方派人进厂处理。但时间不等人,受客观因素影响,外部人员无法及时进厂,故障每拖延一天,将面临成本与设备安全风险进一步上升的局面。“等不起,也靠不起。”干熄焦作业长召集骨干开了一个短会,没有豪言壮语,只有一句朴素的表态:“设备在我们这儿运行,出了问题,我们自己上。”
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从零开始,拿下“烫手山芋”
自己上,意味着一切从零开始。没有外部技术支持,团队就自己动手逐根排查漏点;没有现成检修方案,大家边摸索边编制;没有调试人员,就对照图纸和参数反复校准。这是一场与时间的赛跑,故障的管束分布在狭窄的炉体夹层中,每一根都需要精准定位、补焊、试压。职工们一干就是几个小时,汗水湿透了工装。“最难的是第37根管,异常藏在弯头内侧,检测仪报警很弱,我们来回查了三遍才找到。”带队的左新操回忆道。那根管束修复后,他坐在平台上歇了口气,又钻进了下一处作业点。
从故障排查到方案编制,从检修实施到联动调试,焦化区域这支临时组建的攻坚团队,硬是把所有环节全部自主拿下,没有一个人退后。功夫不负有心人,设备重启后,运行数据让所有人眼前一亮:蒸汽回收能力水平得到提升,工序能耗显著下降。更重要的是,这次自主攻坚不仅消除了设备隐患,更保障了脱硫脱硝系统的稳定运行,避免了非计划停机对生产链条的冲击。
智能运维工左新操观察通气后数值
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自己的事,就应该自己干
在炼铁厂,一场“学焦化、见行动”的活动已经悄然展开。有作业区主动梳理外委运维设备清单,评估自主承接的可能性;有班组利用工余时间开展技能“微课堂”,补强检修实操短板。“焦化区域的兄弟们能做到,我们也能。”这句话,正在越来越多的班组中被提起。从故障管束的自主修复,到降本增效的实绩,焦化区域用行动诠释了什么是新时代钢铁工人的主人翁精神——不是被动的“看摊”,而是主动的“守土”,不是遇到困难绕道走,而是迎着问题大胆上。
成本、能效、设备稳定性,每一个环节都关乎企业竞争力。焦化区域的故事带来的启示——再难的瓶颈,只要有一支敢担当、能攻坚的队伍,就一定能突破。
榜样在身边,行动在当下。炼铁厂焦化区域面对外部支援缺位,没有抱怨、没有推诿,第一时间主动出手,自主解决生产难题,当前,公司正值攻坚克难的关键时期,只有全员参与、主动担当,每一个岗位都行动起来,才能凝聚起共克时艰的强大合力,为企业发展贡献力量。
文图:范晓箐
编辑:刘旭
校对:浪花朵朵
审核:杨建元、欢乐
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