5月26日,在新疆新业能源化工有限责任公司(以下简称“新业能化”)净化车间,车间主任张海鹏半蹲在低温甲醇洗装置前,目光透过密密麻麻的管线,落在那块刚完成改造的塔盘上。汗水顺着安全帽的系带缓缓滑落,浸湿了工装的衣领,他却浑然不觉。这样扎根一线、专注攻坚的场景对张海鹏而言,早已是工作的常态。

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“装置不容错,问题不解决,我睡不着。”张海鹏说。正是这股韧劲,让他在新业能化一干就是12年。

2014年张海鹏刚进厂时,还只是个普通班组长。他深知“笨鸟先飞”的道理,在工作上愿意付出更多努力。每天下班后,别人休息了,他却抱着化工专业书籍啃读到深夜。

“那时候就一个念头,把技术吃透,不能让人小看了咱。”张海鹏说。

2017年3月,张海鹏竞聘成为车间主任助理后,迎接他的是众多亟待解决的问题:硫回收制硫炉火焰燃烧不稳,动不动就熄火;混合制冷精馏塔回流泵老是气缚不打液……设备仿佛处处跟他作对。

面对挑战,张海鹏没有抱怨,而是一头扎进现场。他带着技术员连续7天蹲守,比对上下游工况,最终找到症结所在——上游低温甲醇洗闪蒸段压力波动导致入炉燃料气组分不稳。他提出调控方案,同时针对不同负荷调配吸收液量,制硫炉终于稳定了。至于回流泵气缚问题,他通过分析液氨易气化的特性,密闭排气灌泵管线,从此泵启动再没掉过链子。

“他就是个‘工人发明家’。”同事们这样评价他。这些年,张海鹏主导了低温甲醇洗系统冷量优化调配、混合制冷排惰气气氨回收改造等30多项技改项目,申请7项实用新型专利,1项软著。2023年、2024年,他连续被自治区总工会授予“五小达人”荣誉称号。

在张海鹏看来,技术创新不能停留在图纸上,必须变成实实在在的效益。2021年,他在巡查时发现,工人现场取样、检修产生的残液不仅散发异味,还存在安全隐患。

“能不能把这些‘废液’回收利用?”张海鹏琢磨起来。那段时间,他天天泡在现场,拿着卷尺量储罐尺寸,用塑料桶做模拟实验。一次不行就两次,两次不行就十次。

最终,张海鹏设计出“低压储罐残液收集装置”——结构简单却稳定可靠,残液回收后还能再利用,既消除了异味隐患,又实现了节能降耗。

2022年4月,张海鹏刚主持净化车间工作不久,就迎来一场“大考”——系统紧急停车、环保问题整改、年度大修工作全部交织在一起。留给他的时间只有20多天。

“那段时间,他就像个陀螺一样,连轴转。”车间员工卢龙回忆,“白天他跑现场盯进度,晚上开会讨论方案。有次我看见他靠在椅子上就睡着了,手里还攥着对讲机。”

张海鹏带着团队,硬是啃下了这块硬骨头。他们组织制定了硫回收尾气优化调控方案,梳理改造低温甲醇洗预洗酸性气系统流程,配合公司完成尾气外送改造……20多天连轴转,项目一次试投运成功。公司领导竖起大拇指:“这就是‘新业干劲’‘新业担当’!”可张海鹏却谦虚地说:“没啥,这是大家伙一起拼出来的。”

2023年,他又相继完成了混合制冷排惰气气氨回收、火炬凝液密闭压送等环保提升项目。每一个项目背后,都藏着无数次的失败与推倒重来。

“有一次低温甲醇洗废水系统改造,连续失败了7次。”卢龙说,“我们都快泄气了,可张主任却笑着说,‘失败就是告诉你,这条路不对,换一条就是了。’第八次,终于成功了。”

正是这种“愈挫愈勇”的劲头,让净化车间的装置产量连年突破历史新高,从增产到降耗、从安全到环保,每一项技改都浸透着他的汗水。

“技术这东西,一个人会不算会,大家都会才是本事。”张海鹏至今记得,自己刚工作时,师傅手把手教他调阀门时的场景。如今,他成了那个“手把手”的人。

近3年来,车间员工申报了24项“五小”成果奖,5人考取化工中级注册安全工程师职称。李瑞刚、卢龙等人迅速成长为技术骨干,还有5名优秀员工被输送到公司其他部门。而他自己,也从当年的“草根”工人,一步步拿下了化工中级工程师、中级注册安全工程师职称。(蒲子璇)

来源:第六师融媒体中心