前言
宇树科技成功闯关上市审议的消息迅速席卷科技圈,众多观众在国内外主流科技展会上,亲眼目睹其展出的人形机器人完成行云流水的后空翻、风驰电掣的百米冲刺等高难度动态演示,现场惊叹声此起彼伏。
大众目光聚焦于机器人惊艳全场的动作表现,却鲜少留意那些支撑每一次腾跃、旋转与稳落的底层硬核能力——而决定整机运动上限的关键枢纽,正是集成于关节深处的高性能伺服电机。
长期以来,全球人形机器人高端关节电机市场由德国、日本头部厂商牢牢把控,海外巨头占据超八成份额,国内整机厂商不得不以数倍溢价采购进口电机,供应链安全始终悬于一线。
创业初期,宇树团队也曾通过逆向拆解海外成熟电机产品,系统学习结构设计与控制逻辑,在实践中夯实技术认知;然而就在自研样机初具雏形之际,上游供应商单方面中止关键模组供货,技术“断供”骤然降临。
企业迅速启动战略转向,毅然放弃依赖外部技术路径的渐进式发展策略,全面确立“核心部件100%自主定义、全链路正向研发”的攻坚方针,一支跨学科工程师队伍扎根实验室,逐项击破电机设计中的三大“卡点”难题。
当国产人形机器人真正摆脱对外部技术的路径依赖,实现从磁材、绕组到温控的全栈可控,这场静默而坚定的技术突围,又将为我国高端装备制造业注入怎样的结构性动能?
自研稀土永磁体
要确保人形机器人精准复现标准后空翻动作全流程——从起跳离地、空中姿态锁定,到落地缓冲与重心重置——电机内部磁场强度构成不可妥协的基础物理门槛。磁力越强,单位体积下可输出的瞬时扭矩峰值就越充沛、越稳定。
充沛稳定的扭矩,直接决定了机器人腾跃高度、空中姿态精度以及着陆瞬间的抗扰动能力,显著降低因动力响应波动引发的姿态失控、侧倾失衡甚至跌倒等运行风险。
当前工业级通用电机普遍采用廉价铁氧体磁铁,其剩磁密度不足0.4T,磁性能仅略高于冰箱门吸磁片,完全无法承载人形机器人毫秒级响应、高过载冲击的严苛工况需求。
研发团队必须在直径不足12毫米、腔体容积堪比黄豆的微型电机空间内,将有效磁场强度提升至原有水平的2.3倍以上。经多轮材料比选与仿真验证,高性能钕铁硼(NdFeB)稀土永磁体成为唯一满足功率密度与热稳定性双重要求的解决方案。
尽管钕铁硼材料具备行业顶尖的磁能积与矫顽力,但长期面临两大现实瓶颈:一是高纯度晶界扩散型原料受国际寡头垄断,采购周期长、议价权弱;二是持续高温运行易诱发微观晶格畸变,导致不可逆磁衰减,寿命锐减。
为突破材料适配瓶颈,工程师主动搜集十余家厂商近百种规格磁体样品,手工修形、逐片充磁、反复装机测试,在毫米级尺度上精细调控剩磁分布与温度系数。
首批定制化磁体试制结果虽未达设计阈值,但团队立即启动第二轮参数迭代,同步联合宁波韵升、正海磁材等国内磁材领军企业共建联合攻关实验室,双方技术骨干常驻产线,围绕晶粒取向控制、热压成型压力梯度、晶界扩散工艺窗口等核心变量开展协同优化。
借助高倍电子显微镜可观测到磁体内部纳米级晶粒排布状态——每一颗微晶的磁矩方向必须高度一致,如同精密校准的罗盘阵列,排列越规整,宏观磁通输出越集中高效。
历经57轮样品迭代、216组工艺参数组合验证与超过3000小时加速老化测试,最终定型的自研磁体在同等体积下,使电机峰值扭矩提升42.6%,动力响应带宽拓宽近三分之一。
此前该类高性能磁材长期依赖德国VAC、日本TDK等企业进口,单克采购成本高达进口均价的1.8倍,严重抬升整机BOM成本,拖慢产业化节奏。
如今国产替代方案已规模化量产,实测关键指标全面对标国际一线水准,部分高温稳定性参数反超进口产品,整体材料采购成本下降41.3%,降本增效成效显著。
单一磁材环节的技术跃迁,不仅实质性拉升了电机动力性能的基准线,更通过源头降本撬动整机制造成本结构优化,为人形机器人从实验室走向规模化商用铺设关键支点。
自制扁线绕线设备
人形机器人完成前空翻接续动作时,对电机瞬态转速建立时间与指令跟随精度提出极限要求:响应延迟若超过5毫秒,或转速爬升斜率不足,将直接导致起跳时机错位、空中姿态偏移乃至落地失稳。
电机瞬时动力响应能力的核心载体是内部绕组系统——它既是电能转化为机械能的能量通道,也承担着信号反馈与热传导的复合功能,其结构效率直接决定整机运动控制精度。
传统圆线绕组受限于几何形状,在有限定子槽空间内填充率通常低于45%,大量间隙导致铜材用量受限、电阻偏高、焦耳热集中,严重制约功率密度提升。
研发团队打破惯性思维,首创“微米级扁铜条立体嵌套”绕组架构:将圆形导线冷轧为截面0.18×2.4mm的精密扁铜带,借鉴榫卯结构原理进行多层交错排布,实现槽满率突破78%,逼近理论物理极限。
该结构使单位体积铜截面积提升28.5%,绕组直流电阻下降33%,电流传导效率跃升,从根本上释放电机瞬态动力响应潜能。
配合高精度运动捕捉系统与实时控制算法,自研扁线电机可在接收到动作指令后0.8毫秒内完成电流建压,驱动关节完成精准扭矩输出,确保前空翻全过程动作连贯如一、着陆姿态零抖动。
此前全球仅有德国KUKA、日本安川掌握高端全自动扁线绕线设备核心技术,单台售价超680万元,且列入《瓦森纳协定》出口管制清单,国内企业采购无门、仿制无据。
面对“设备荒”,团队拒绝外包代工,组建专项攻坚组,从机械传动拓扑、张力闭环控制、视觉纠偏算法三路并进,累计完成19版结构图纸迭代、312次运动学仿真与27轮整机联调。
设备研发期长达217天,期间遭遇排线偏移超差、绝缘漆膜刮伤、层间短路等故障超1400次,单次调试失败即意味着整批定子报废,但团队坚持“问题不过夜”,每日平均工作时长超14小时。
团队聚焦德日厂商忽略的微米级工艺冗余设计,攻克走线动态张力波动抑制、多轴协同轨迹补偿等关键技术,将三十年行业经验浓缩为一套具备完全知识产权的智能绕线平台。
设备量产投用后,电机阶跃响应时间由初始5.2毫秒压缩至1.3毫秒,指令跟踪误差小于0.05°,运动控制精度达到亚毫秒级行业新标杆。
机器人运行
人形机器人连续执行空翻—奔跑—攀爬等复合特技时,关节电机需在额定功率120%负载下持续运行超10分钟,此时一套兼具前瞻感知、动态调节与极端适应能力的全域温控体系,成为保障系统长时可靠运行的生命线。
电机运行中约91.7%的输入电能转化为热能,若缺乏主动散热干预,密闭关节腔体内温度将在4.3秒内突破120℃临界点,触发磁钢不可逆退磁及IGBT模块热失效,整机即刻停机。
团队摒弃通用散热方案,构建面向人形机器人特殊工况的“三维热管理模型”:从关节密封结构热阻网络建模出发,量化分析轴承摩擦热、铜损热、铁损热在腔体内的传导路径与堆积规律。
在电机定子齿顶、转子轭部、轴承座等6处关键热源节点,预埋12枚±0.1℃精度的薄膜式铂电阻传感器,实现每秒480次全维度温度采样,为智能调控提供毫秒级数据底座。
针对最大热源——内置驱动模块,工程师创新实施“热源迁移”策略:将其从狭小关节腔体中整体剥离,集成至机器人躯干铝镁合金主框架内,利用更大散热表面积与强制风道实现高效导出,关节本体发热量直降63%。
同步开发自适应温控决策引擎,融合模糊PID与神经网络预测算法,可依据实时温度曲线动态调整PWM占空比、切换散热风扇档位,并支持-40℃至85℃全温域自校准。
该算法系统犹如为电机植入一颗自主进化的“数字体温中枢”,无需人工干预即可完成升温预警、功率柔性降额、冷却资源智能调度等全周期热管理动作。
在首轮72小时极限耐久测试中,样机于第58小时突发温度异常飙升,PCB局部碳化。团队连夜拆解,运用红外热成像+飞秒激光断层扫描定位热失控起点,发现某MOSFET封装界面存在微米级气隙缺陷。
此后团队完成三次散热风道流体力学重构,迭代温控固件11个正式版本,新增热应力疲劳预测模块,彻底解决高负荷工况下温控滞后与误判问题。
最终定型的温控系统可将电机核心区域温度恒稳控制在57.8±0.5℃区间,较120℃退磁红线预留62℃安全裕度,热稳定性达行业最高防护等级。
该系统顺利通过新疆阿勒泰极寒环境实地验证:在-47.4℃实测环境中,市面主流机器人整机停摆率超92%,而搭载本系统的样机仍保持全功能在线,连续作业超8小时。
依托北斗三号RTK厘米级定位模组与自研SLAM导航算法,机器人在积雪覆盖率达95%的雪原自主规划路径,精准执行130,286步移动指令,完整绘制出长186米、宽100米的“冰墩墩”冬奥主题巨幅图案,线条清晰度达视觉识别级精度。
结语
宇树科技凭借自研高性能钕铁硼永磁体、全自主扁线绕线装备、全域智能温控三大硬科技支柱,成功研制出具有完全自主知识产权的M107系列关节电机。
该电机整机重量仅310克,却可输出360N·m峰值扭矩,功率密度达1160kW/m³,轻量化与爆发力双重突破,一举改写高端关节电机长期由德日企业主导的产业格局。
回溯我国人形机器人发展历程,高端关节电机曾是横亘在产业化道路上最坚硬的“玻璃墙”——海外厂商凭借先发技术壁垒与供应链话语权,持续抬高准入门槛,迟滞国内创新节奏。
宇树科技果断跳出“引进—消化—再模仿”的传统路径,以十年磨一剑的定力深耕电机底层技术,实现从磁材配方、绕组工艺到热管理算法的全链条国产化替代。
自研电机不仅关键性能参数全面比肩国际一线品牌,更推动整机BOM成本下降37.5%,助力企业以技术硬实力赢得资本市场认可,顺利通过科创板IPO注册审核。
创始人王兴兴始终笃信:所有看似坚不可摧的技术壁垒,本质都是尚未被充分理解的物理规律。这份对基础科学的敬畏与执着,不仅成就了一款划时代电机,更在中国机器人产业史上刻下自主突破的鲜明坐标。
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