来源:滚动播报

(来源:中工网)

“混合单体罐和胶乳掺混罐程序优化后的氮气消耗数据出来了——优化参数投用刚满一个月,累计节约氮气1500立方米!”6月9日一早,吉林石化公司合成树脂(碳纤维)厂第四ABS车间操作室内,接过工艺工程师刘铮递来的报表,班长姜涛笑容满面:“没想到这么一个小改动,效果还真不小。”

这个“小改动”,源于姜涛“多看一眼、多想一步”的现场排查。

将时间回溯到5月3日上午。在A机柜间内,姜涛眉头微皱,目光紧紧盯住DCS显示屏上一条频繁跳动的曲线——那是混合单体罐氮气调节阀的运行轨迹。“单体罐压力全在合格范围内,工艺上没什么问题啊”,内操郝雯丽一边填写记录,一边说道。姜涛指着那条跳动的曲线:“指标是合格,但你看,阀门不停启停,氮气一会儿补进去,一会儿又泄掉。这岂不是白白浪费?”郝雯丽凑近细瞧,曲线确实跳动频繁,像一只不知疲倦的啄木鸟。

打开网易新闻 查看精彩图片

“我去现场看看。”姜涛抓起安全帽出了门。从现场返回中控室,看完数据又跑回现场,来来回回好几趟。最后,他停在运转的搅拌器旁,听着罐内物料翻涌的声音,脑海中那条跳动的曲线与眼前搅动的液面渐渐重合。“明白了!”姜涛心中一动——原来,搅拌器搅动物料时,液面会上下起伏,引起罐内压力产生±0.1~0.2千帕的微小波动,而原有PID控制系统过于灵敏,这些正常波动被误判为需要大幅调节的信号,导致氮气调节阀频繁动作,既消耗了氮气,又增加了设备损耗。

摸清了问题症结,姜涛直接找到技术员刘铮,将情况分析清楚,并提出自己的思路:在压力设定值上下各0.1千帕的位置设置一个缓冲区间。压力在这个范围内波动时,阀门按兵不动;只有超出范围,才启动自动调节。这样可以从源头上杜绝那些没有意义的频繁动作。刘铮听后眼睛一亮,经反复推演,确认方案可行,随即着手申报修改控制参数。优化参数顺利投用的那天,两人站在中控室,看着那条曲线终于安静下来,像一只被安抚好的猫。

打开网易新闻 查看精彩图片

数据印证了他们的判断:没有增加一台设备,没有花费一分钱的技改投入,仅仅修改了一段程序参数,就使混合单体罐工序节约氮气1500立方米,同时减少了阀门不必要的磨损。

“节能就藏在那些不起眼的细节里”,姜涛语带欣慰:“多看一眼多想一步,浪费就能少一点!”(工人日报客户端记者 彭冰 柳姗姗 通讯员 田丰华 杨坚)