6月13日,滨州奥强化工生产车间里,一套经过改造的盐效循环装置正在平稳运行。曾经让企业头疼不已的漂粉精副产废液,如今被成功分离成两种有用物质:一类转化为工业干燥剂原料,另一类则制备成冬季道路融雪剂。完成这一技术突破的,是滨州职业技术大学的一支学生团队。
漂粉精生产过程中会产生大量含盐废液,成分复杂,处理难度大。此前,奥强化工每年为此承担高昂处置费用,并面临巨大的环保压力,甚至一度被警告限产。去年秋天,由崔萌然、张峻豪、陈凯、刘耀、王文萱、孙慧、吴晴七名同学组成的攻关小组,依托学校与企业的校企合作平台,主动接下了这个“烫手山芋”。
团队成员连续数周跟班作业,逐一记录废液产生节点、成分变化和现有工艺短板。经过数百次小试和中试,他们发现废液中主要含有两种可回收成分:钙盐和钠盐。如果能将二者分别提取出来,不仅解决了液体废弃物排放难题,还能开辟新的产品方向。
围绕这一思路,同学们对原有的盐效循环工艺进行了大胆改进。通过优化分离参数,成功将废液中的钙盐和钠盐分步回收:钙盐经提纯后可加工成工业级干燥剂,广泛应用于食品包装、电子元件防潮等领域;钠盐则制备成环保型融雪剂,适合北方冬季道路除雪使用。
“孩子们那股子钻劲儿让我印象特别深。”奥强化工张总回忆道,“他们不是简单停留在理论层面,而是真正走到车间,一待就是一整天,跟着工人师傅一点一点抠细节。”让他欣慰的是,改进后的工艺不仅解除了环保警报,还为企业创造了新的效益增长点。据估算,新工艺实施后,企业每年可减少大量废液处置费用,同时新增副产物销售收入,综合经济效益十分可观。“更重要的是,环保红线守住了,企业发展的底气更足了。”
对于学生们的表现,张总给予了高度评价:“他们展现出的工程思维和解决问题的能力,已经超出了许多在职技术人员。这些年轻人既有扎实的理论功底,又有敢闯敢试的创新精神,是真正的应用型人才。”
团队分工明确、各展所长:崔萌然统筹协调,张峻豪负责工艺计算,陈凯主攻分离参数优化,冯云凯承担实验验证,李睿做数据分析,刘耀负责融雪剂性能测试,吴晴撰写技术文档。他们把课堂上学到的知识真正用到了解决实际问题中,这种成就感是书本上无法获得的。
目前,改进后的工艺已在奥强化工全面应用,企业生产运行平稳,废液实现资源化全利用,不再向外排放。学生们还帮助企业建立了副产物的质量控制标准,为后续市场推广打下坚实基础。
“看到自己的方案真真切切为企业解决了大问题,大家都特别激动。”团队负责人崔萌然表示,这次经历让团队成员深刻体会到技术创新对产业发展的推动作用,“也让我们对自己所学的专业更加热爱、更有信心。”
通讯员 于育新 孙晴
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