一般风机轴磨损,大部分原因逃不出以下几点:

1. 配合失效‌:紧定套锁紧不到位或轴承选型后缀不匹配,导致高速运行中产生轴向窜动,形成“跑内圈”磨损

2. 润滑与负荷异常‌:油品杂质多、润滑不足或设备超负荷,加剧轴承内部磨损并传导至轴颈 。

3. 典型现象‌:初期噪音增大、振动升高;严重时轴承发热、抱死,磨损深度通常在1-2mm,局部可形成深沟槽 。

例如我们修复的该#4A引风机就是因为跑内圈导致的停机,该风机在运行过程中突发异常剧烈振动,设备保护系统触发紧急停机。

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设备运维人员第一时间开展拆机检测,发现风机支撑侧主轴发生严重跑内圈故障,长期异常摩擦造成轴承位轴体单边磨损量达1.5mm,磨损宽度为130mm。

针对上述的磨损情况,我方采用的方案是汉瑞博超聚物碳复合材料+工装模具的方法修复,依托高性能超聚物碳复合材料优异的耐磨、抗压、抗温及粘结性能,搭配定制化精密工装模具,无需拆卸风机转子,直接在设备原位完成磨损轴位尺寸再造。并且最重要的是材料常温固化,并不会对风机主轴产生热应力集中的影响,杜绝轴体变形隐患。

现场施工分为三步:首先清理打磨风机轴磨损位置,去除杂质并粗化基材,保障涂层粘结强度;其次调配汉瑞博超聚物碳复合材料并均匀涂覆,借助精密工装挤压定型,复原标准轴径;最后加温固化材料,精细校正尺寸,完成120℃轴承热装并全面校验形位公差,满足设备运行要求。

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本次应急修复工作于当天全部完工,现场运维人员完成静态验收,轴承位尺寸、主轴同轴度、端面跳动等关键指标全部符合设备设计标准与轴承安装规范,验收一次性通过,依次开展手动盘车测试后开机运行。

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