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案例:南方某棕榈油精炼厂废水处理改造项目

项目背景

该厂位于华南地区,主要加工进口棕榈油,年产精炼棕榈油15万吨。原有废水处理设施建于2008年,处理能力不足且工艺落后,无法满足现行排放标准,需进行技术改造。

废水成分及来源

棕榈油精炼废水具有以下特点:

高有机物浓度:COD可达10000-15000mg/L

高含油量:1000-3000mg/L,且油脂易乳化

高温度:部分工序废水温度达60-70℃

含皂化物:碱炼工序产生大量皂脚

废水主要来自脱胶、碱炼、脱色、脱臭等工序,水质波动大,可生化性较差(BOD/COD≈0.3)。

处理工艺流程

改造后采用"热回收+两级气浮+两级生化+高级氧化"的创新工艺:

热回收系统

高温废水先经板式换热器回收热量,降温至35℃以下

预处理系统

隔油池:去除浮油

一级气浮:加压溶气气浮,去除乳化油和悬浮物

二级气浮:采用涡凹气浮技术,强化除油效果

生化处理系统

EGSB反应器:高效厌氧处理,COD负荷可达15kg/(m³·d)

MBR工艺:膜生物反应器,污泥浓度高,出水水质好

深度处理系统

Fenton氧化:处理难降解有机物

生物活性炭滤池:进一步净化水质

最终处理效果

改造后系统处理能力达300m³/d,出水主要指标:

COD ≤ 60mg/L (去除率>99%)

BOD ≤ 15mg/L (去除率>99.5%)

油脂 ≤ 5mg/L (去除率>99.8%)

色度 ≤ 30倍

SS ≤ 20mg/L

项目改造投资约600万元,运行成本约4.5元/吨水,但通过热能回收每年可节约蒸汽费用约50万元,实现了经济效益与环境效益的双赢。