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案例:南方某棕榈油精炼厂废水处理改造项目
项目背景
该厂位于华南地区,主要加工进口棕榈油,年产精炼棕榈油15万吨。原有废水处理设施建于2008年,处理能力不足且工艺落后,无法满足现行排放标准,需进行技术改造。
废水成分及来源
棕榈油精炼废水具有以下特点:
高有机物浓度:COD可达10000-15000mg/L
高含油量:1000-3000mg/L,且油脂易乳化
高温度:部分工序废水温度达60-70℃
含皂化物:碱炼工序产生大量皂脚
废水主要来自脱胶、碱炼、脱色、脱臭等工序,水质波动大,可生化性较差(BOD/COD≈0.3)。
处理工艺流程
改造后采用"热回收+两级气浮+两级生化+高级氧化"的创新工艺:
热回收系统
高温废水先经板式换热器回收热量,降温至35℃以下
预处理系统
隔油池:去除浮油
一级气浮:加压溶气气浮,去除乳化油和悬浮物
二级气浮:采用涡凹气浮技术,强化除油效果
生化处理系统
EGSB反应器:高效厌氧处理,COD负荷可达15kg/(m³·d)
MBR工艺:膜生物反应器,污泥浓度高,出水水质好
深度处理系统
Fenton氧化:处理难降解有机物
生物活性炭滤池:进一步净化水质
最终处理效果
改造后系统处理能力达300m³/d,出水主要指标:
COD ≤ 60mg/L (去除率>99%)
BOD ≤ 15mg/L (去除率>99.5%)
油脂 ≤ 5mg/L (去除率>99.8%)
色度 ≤ 30倍
SS ≤ 20mg/L
项目改造投资约600万元,运行成本约4.5元/吨水,但通过热能回收每年可节约蒸汽费用约50万元,实现了经济效益与环境效益的双赢。
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