当行业面临结构调整与发展模式转型的双重考验,企业如何在不新增投入资源的情况下,稳步提升全要素生产率?

福建中烟工业有限责任公司将“过紧日子”理念融入全员行动,众多基层员工主动担当、积极求变,成为创新创效的“创客”,立足岗位、深耕细节,从细微处深挖效益,在各环节严控成本。一批源自设备优化、工艺改进的微创新不断涌现,为企业行稳致远、从容应对挑战,筑牢坚实根基。

巧制神器 解决生产难题

龙烟公司制丝车间里,一套被大家戏称“土空调”的装置,让员工张楷兴成了车间里的红人。

几个月前,1140线碎丝率长期偏高,张楷兴排查发现,烟丝进入回潮筒时温度达55℃、水分仅6.8%,干热状态极易碎裂,每年因此造成数万元损失。他先后尝试加大风机、直接喷水等办法,效果均不理想。

一次逛超市时,冷柜底部向上送风的结构给了张楷兴灵感。他利用尼龙网搭建通风底座,在网带下加装高压雾化喷头,历经十几轮调试,成功将碎丝率从3.35%降至2.75%,每年可减少烟丝损耗4321公斤,挽回效益51.8万元。

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龙烟公司维修班长魏海锋在测量水平线。罗学东摄

同样在制丝车间,C线一处不足十厘米的位置常年堆积烟垢,频繁引发堵料断流。维修班长魏海锋持续跟班排查,发现症结在于设备衔接面倾斜不足两毫米,保温层闭合时与气缸相互干涉。他巧用废旧板材制作测量工具,校准设备水平、调整保温层走向,并加装可调限位螺杆。三处细微改造后,原本耗时半小时清理的死角,如今擦拭即可洁净,设备堵料问题得到解决。

龙烟一线员工着力破解生产堵点,金叶公司打叶复烤联合工房生产班组则聚焦清洁工具优化升级。

以往清理高空管道积尘,员工需登高作业,不仅效率低,还存在安全隐患。大家集思广益,打造出可弯曲除尘掸,灵活深入管道死角,轻松完成除尘工作。

这一创新思路被延伸至多个作业场景:改良钢丝磨头清理喂料机耙钉烟油,清洁效率翻倍且不伤设备;定制曲面尘推清扫滚筒内壁,无需登高便可作业;自制套布扫帚45套清理设备构件,有效避免棕丝缠绕,提升原料纯净度。

四款实用工具投用后,联合工房停机清洁时长下降近五成,日常不停机清洁耗时缩减28.6%,日均产能提升1.629%,累计创造直接经济效益约12万元。班组成员笑着说:“以前看见那些犄角旮旯就头疼,现在手里有‘神器’,干活都带劲。”

深抠细节 省下真金白银

有人用自制神器解决手边的难题,还有人从优化工艺设计的细节里,抠出了一笔可观的额外效益。

在鑫叶公司胶印车间,设备部动力班组跟班机修师肖良华,以前最头疼的就是润版液参数调整。各生产机台配备独立水箱,长期依靠操作人员经验手动调试pH值、电导率、温度等关键参数,人工调控误差大、参数波动频繁,且各机台标准不统一,影响印刷生产质量。

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鑫叶公司技术人员佩戴手套精细调试管路阀门,于毫厘之间保障润版液供给稳定。颜荣摄

“不能再靠经验吃饭了。”肖良华和动力班组骨干决定搭建一套润版液集中供给系统,实现统一配制、智能调控。团队稳步推进方案设计、设备选型、管线铺设、传感器调试等各项工作,顺利完成系统落地投用。新系统可对各项参数实时监测,一旦偏离标准区间即可自动报警、智能调节,实现印刷线润版液全流程闭环精准管控。

有了这个“新搭子”,印刷色彩稳定性大幅提升,设备故障排查效率提升70%以上。同时节水节电、降耗减废成果显著,全年可节水近25吨;生产总能耗下降57%,年节电效益超11万元,润版液、异丙醇等化工耗材消耗量减少22.7%。

在金闽公司,精益创效同样落地生根。增塑剂是赋香型滤棒生产的核心辅料,直接决定产品成型效果与质量稳定性。受多级储罐结构影响,设备过滤残留、罐体积存物料等问题,造成增塑剂日均报废量近20公斤,不仅增加生产成本,也阻碍车间精益管理推进。

如何让增塑剂物尽其用?攻关小组对增塑剂循环系统全面排查检修,摒弃零散修补的改良方式,大胆优化设备结构,将多级储罐整合为一体式倾斜集成储存罐,解决物料残留问题。同时,新增油浴电加热及在线温控设备,有效提升温度调控精度。

经过多轮方案论证、设备定制、空载试运行及带料生产全程跟踪验证,新系统顺利投用。改造后,增塑剂日均报废量下降近七成,年节约生产成本超26万元,解决温度波动引发的乳化、喷压不稳等问题,滤棒吸阻单支合格率稳定100%,产品批次一致性和整体生产质量实现稳步提升。

盘活废料 啃下降耗硬活

在绿色发展的大潮下,福建中烟的基层员工正在重新定义“废弃物”。

在厦烟公司动力车间,大家盯上了直接排放的低品位余热:通过换热装置集中收集,依托水源热泵技术提温至45℃左右,同时优化组合式空调机组加热器结构,用45℃热水替代蒸汽加热空调。

2025年,该项目实现年减排二氧化碳400吨,等效于16公顷森林、22个标准足球场的碳汇能力。这不仅是一笔可观的“经济账”,更是一份漂亮的“生态账”。

更令人称赞的是“水气联调”的巧思:面对污水、废气这两个“麻烦制造者”,项目团队大胆提出,用污水治理产生的中水洗涤废气。

目前,该系统每年可节约自来水约7.6万吨,污水处理效率提升40%,同步实现污水站无人值守智能化运行。项目累计获得9项受理发明专利,获评中国环保产业协会环境技术进步二等奖,为行业绿色治理打造优质样板。

“变废为宝”的故事,也在金叶公司的麻片整理场发生。2025烤季,长汀、武平等产区回收了约7000个缝线旧麻袋,按常规流程要外协拆解后才能入库,拆解成本高、收益低,堆在现场成了“弃之可惜、用之麻烦”的烫手山芋。

为此,生产部团队打破“旧麻袋只能报废”的固有思维,自主摸索出高效拆解工艺,替代高价外协作业。同时主动对接业务岗位,结合生产包装需求反复试验,确认拆解后的旧麻片性能完好,可替代常规麻袋用于生产碎片装袋。最终协同财务、业务部门,建立回收、整理、复用、核销的闭环管理机制,实现废旧物资全流程循环利用。

通过流程优化与资源盘活,这批旧麻片全部实现循环复用,不用另行采购包装材料,仅采购费用就省下4.2万元,扣除人工整理成本后,直接创造经济效益2.17万元。

在精打细算的日常点滴中,福建中烟人把降本增效的“算盘”打得噼啪响,这声响里,是员工的主人翁精神,更是推动企业高质量发展的活水之源。(王静颖)