7月16日,青海西宁,一场国家清洁能源产业高地光热技术创新中心的发布会上,中广核“元曜一号”正式登场。这是全球首个8.6米开口光热熔盐槽式集热器,其光电转换效率与全链条自主可控的进展,让光热发电的降本问题再度成为焦点。

正方认为,这套装备带来了实打实的成本优化。数据摆在眼前:由4台集热器组成、长度732米的单回路,集热面积达5970平方米,相当于14个标准篮球场。与传统5.7米开口的导热油槽式集热器相比,单回路集热面积提升约83%,占地面积却减少了19%。中广核首席型号专家尹航指出,同等镜场面积下,“元曜一号”大幅减少了管道、阀门、就地控制系统等配套设备用量,有效降低了组装、安装、调试及维护的全周期成本。加之采用290至565摄氏度的熔盐(太阳盐)作为传热储热介质,凭借槽式技术良好的温控能力,可确保熔盐全程不超温、不劣化,保障了设备服役周期。第三方实验室检测的光热效率达70%以上,成套技术经科技成果评价为国际领先水平。

打开网易新闻 查看精彩图片

反方的声音同样存在。目前,中广核仅在青海海西德令哈建成一套8.6米开口熔盐槽式中试回路,完成了冬至、春分、夏至三个典型气象日及全工况工艺和性能测试。从试验回路到商业化电站,还有漫长的路要跑。单条回路的测试数据能否代表数平方公里镜场长期运行的可靠性和衰减表现?集热器成本的下降,在光热电站整体投资中的拉动效应究竟有多大?毕竟,除了集热系统,储热、发电等环节的成本壁垒依然高企。一些工程人士私下表示,熔盐槽式技术仍需与其他光热技术路线同台竞技,示范项目过后的订单才是真正的试金石。

我的判断是,“元曜一号”在集热面积、占地效率、配套设备减量上的突破,确实是槽式光热技术的一次重要迭代。尤其在国内光热发电追求降本和自主化的当下,8.6米开口设计带来的83%集热面积提升和19%占地缩减,是看到见的进步。但更需要关注的,是这套设备走向规模化部署时,能否保持中试阶段的性能表现,并带动整个产业链的成本下探。这离不开后续政策牵引和更多运行数据的披露。对于投资者和项目业主来说,眼下更理性的态度是:记录数据,等待批量验证,然后行动。