(来源:劳动午报)
转自:劳动午报
凌晨四点的北京地铁车辆段,检修库内已一片通明。赵静伟穿着深蓝色工装,手里握着扭矩扳手,正俯身检查7号线列车的制动系统。这是他入职北京地铁运营一分公司的第15个年头,从青涩的学徒到技术骨干,再到技术型管理人员,他用日复一日的坚守,在平凡的岗位上书写着质量至上的匠心故事。
2010年,刚走出校园的赵静伟怀揣着对轨道交通事业的热爱,加入北京地铁检修团队。“干检修就是跟安全打交道,差一点都不行。”师父菅云燕的这句话,成为他职业生涯的座右铭。为了尽快掌握技术,他把宿舍变成了学习室,床头堆满了车辆构造图和检修手册,每天下班后坚持钻研到深夜;车间里,他寸步不离地跟着师父实操,从螺栓紧固的力度到线路排查的顺序,逐一记在笔记本上,反复琢磨练习。短短3年,他就熟练掌握了各类车型的检修技能,能凭借声音、手感精准判断故障,成为团队里成长最快的青年职工。
2014年,北京地铁7号线新线筹备进入攻坚阶段,作为技术骨干,赵静伟主动请缨加入攻坚小组。这条线路采用的国产化新型列车,许多技术参数和检修标准都是全新的,没有现成经验可循。面对挑战,他带领团队一头扎进车间,白天拆解部件、记录数据,晚上查阅资料、分析原理,常常忙到深夜。针对制动系统响应灵敏度不足的问题,他反复试验调整,经过数十次优化,最终提出的软件升级方案被厂家采纳,大幅提升了列车制动的稳定性。新线开通前的一个月,他连续驻场值守,每天工作超过12小时,累计排查整改各类隐患30余处,用扎实的技术保障了新线顺利运营。
列车超温报警曾是困扰运营的一个难题,尤其在夏季高温天气,频繁报警不仅影响运营效率,还增加了检修工作量。2018年,赵静伟牵头成立攻关小组,誓要破解这一难题。他带领团队连续一周跟踪记录列车运行数据,分析不同工况下散热器的工作状态,发现问题根源在于滤网通风效率不足,导致散热效果不佳。找到症结后,他查阅大量专业资料,对比多种材料性能,最终设计出一种新型可拆卸滤网。这种滤网不仅通风性更好,还便于清洗维护,安装后列车超温报警发生率下降了80%,每年为公司节省维护成本数十万元。该改造方案后来在全公司范围内推广,成为技术创新的典范。
2019年,因工作表现突出,赵静伟转型为技术型管理人员。角色转变后,他始终坚持技术引领管理的理念,一方面持续深耕专业,跟踪行业最新技术动态,不断更新知识储备;另一方面,他着力优化检修工艺,牵头修订检规20余项,将多年积累的实操经验转化为标准化流程,大幅提升了检修工作的规范性和效率。为了帮助青年职工快速成长,他整理编写了《常见故障案例汇编》,收录典型案例100余例,详细记录故障现象、排查思路和解决方案,成为青年职工的实战手册。他还牵头成立技术创新工作室,带领团队开展课题研究,先后完成5项技术革新,获得3项实用新型专利。
15年来,赵静伟逐渐从一名普通的检修工成长为技术带头人,如今担任7号线检修中心技术主管,变的是岗位职务,不变的是对质量的执着追求和对安全的责任担当。他说:“地铁运营安全关乎万千乘客的生命财产安全。所以,干检修,差一点都不行”。”
□本报记者 周美玉 通讯员 齐宇晨
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