“班长,4号机组原烟气二氧化硫浓度突然快速上升!”近日,胜利油田胜利发电厂灰水部运行丙班班长岳永涛收到指令,迅速启动应急处置程序,4分钟后原烟气二氧化硫浓度降下来了。
2021年,中国石化出台了“史上最严”的“40355”烟气排放标准,即氮氧化物、二氧化硫、粉尘排放必须达到40毫克每立方米、35毫克每立方米、5毫克每立方米以下,并且要求做到“小时不超标”。胜利发电厂主动加码,自觉提出“15分钟不超标”的目标。
“电厂要求我们做到‘15分钟不超标’,当时心里真没有底。”灰水部经理田治兴说,灰水部管辖着电厂4台机组脱硫装置,负责二氧化硫和粉尘达标排放,煤炭品质、设备运行状况等因素都会影响超低排放。
烟气脱硫的原理就是烟气中的二氧化硫和石灰石水浆发生反应,变成硫酸钙。加入多少石灰石浆液量,主要依靠运行人员的精准判断,浆液加少了反应不彻底,硫含量超标,加多了就会造成浪费。
为了找出这个既能给脱硫设备缓冲时间,又兼顾降低成本的最佳数值,灰水部组织团队采集上千个数据,经过几十次反复试验,找出了“15毫克每立方米”作为脱硫运行值班员操作的“红线”,为运行精准操作找到标准。
要想指标控得住,先要设备靠得住。石灰石浆液、粉煤灰等多是高腐蚀高磨损介质,极易造成设备、管道磨损泄漏。灰水部组建“防磨防腐”专班,不断摸索试验新材料、新技术应用,在为期一年多的时间里,对40余处重点设备部件进行防腐材质升级,消除了高腐蚀高磨损带来的“跑冒滴漏”。
尝到新技术应用的甜头后,灰水部成立技术创新室,配套实施《灰水部科技成果激励管理办法》,对脱硫、除尘设备进行系统优化改造,先后解决脱硫地沟频繁淤堵等生产难题30余项,取得12项国家实用新型专利。
截至目前,胜利发电厂二氧化硫和粉尘排放分别为17.8毫克每标准立方米、1.25毫克每标准立方米,远低于国家规定的超低排放指标。(大众新闻记者 顾松 通讯员 孙育涛 任翠芳)
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