今天的《劳模匠星耀中原》我们来认识扎根高铁检修一线15年的郑建浩。他是天天与高铁为伴的动车组机械师,也是爱搞发明的“技术达人”,他把“现场难题”变成“创新课题”,用一项项实用发明填补了行业空白。
他是一名高铁医生,却常常泡在实验室里搞发明;
除了为高铁“把脉问诊”,他还为高铁量身定制了十几项专属“检测仪”。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:天天和动车打交道。我看动车就好像有透视眼,它的三维结构图好像在我脑子里一样。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:电机是咱们动车组的心脏,通过联轴节带动齿轮箱,最后带动轮子进行转动。
传递动力的联轴节需要一定空间缓冲压力,但是一旦超过4毫米,传给车轮的动力就会减弱,高铁速度就会下降。一辆列车晚点的“蝴蝶效应”,就可能波及路网的运行秩序。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:以前我们是用这把尺子进行测量,牵引电机、齿轮箱中间非常狭窄,我们很难精确到一个数值。
面对没有专业工具的窘境,郑建浩没有选择“差不多就行”,而是选择“死磕到底”,一定要做出来专门用来测量联轴节的仪器。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:还是遇到很大的一个挑战,毕竟这些工具都是服务于现场的,精度比较高,要精确到四毫米以内,由于我们的车型多达十几种车型,每个车型的结构是不一样的。
七个月的时间里,郑建浩图纸修改了几十次,制作样品在各型号列车上反复试验,最终成功研发出列车联轴节测量仪。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:刚才测量结果是1.2毫米,小于咱们的相关标准,符合检修要求。
“卡死”误差的测量仪问世,不仅填补了全国铁路联轴节测量的空白,更提高了检修的效率与安全。
就是凭着一股子韧劲儿,郑建浩不断将一个个奇思妙想转化为从0到1的突破和同事们手中高效实用的工具。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:旅客在咱们坐高铁的时候,座椅下方都是有一个插座,但是长时间使用,难免会出现一些松松垮垮的现象。
过去,插座的松紧度全靠检修人员拿着手机充电器一个个试,插座该不该换,全凭检修员“大约摸”的感觉。而郑建浩发明的“插座拉力测试仪”,把插座的松紧程度直接量化成了数据。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:发明和设计出这款拉力测试仪,插头插进去以后,它的拉力是多少,我们都一目了然。
这个拉力测试仪上显示的数字是2.8,也就是说我需要通过0.28千克的力,才能把这个插座拉下来。
小于0.1千克,说明拉力太小,插座太松,大于0.1千克,插座就符合标准的。
在郑州动车段,共有11种车型、155列动车组、199.5个标准组动车组,每一次车型换代,都对检修人员提出更高的要求。这些年,郑建浩带领着团队先后推出技术攻关项目20多项,5项科技创新成果获得国家专利。
河南省劳动模范国铁郑州局郑州动车段助理工程师 郑建浩:我的工作很平凡,就是日复一日地检修动车组列车,在检修的过程中,发明这些专利,看到同事们能够提高自己工作效率,最主要是保证咱们动车组列车运行安全,我从心底是非常自豪的。
热门跟贴