保持高度警惕,保障船舶安全

自从2020年1月1号限硫令实施以来,已经有5个多年头了,这其中的酸甜苦辣,相信大家都冷暖自知,各有体会。从开始时的惊慌失措,到现在的从容淡定,经历过这波浪潮的洗礼后,感受到一种轻舟已过万重山的惬意。

然而,风险与隐患往往潜藏于松懈之际,就如在春意盎然的田野飞过一只乌鸦,有点扫兴。从过去这些年船舶使用0.5%低硫燃油的经验看,似乎我们对低硫燃油的管理和使用已经了然于胸,久而久之,当初那份紧绷的警惕心与重视度,也渐渐有所松懈。

在此,我想与大家分享一个近期发生的真实案例,希望能为广大船舶敲响警钟,提醒大家严密监控燃油加装过程中的连续滴漏取样、交付油样等全流程工作,切实保障油样真实性,为意外发生时的维权与处置提供有力支撑。

事件经过:

某公司一散杂货船舶,主机为MAN 6S50ME-B9,2020年后使用0.5% 低硫燃油,自从2023年底开始使用Cat II BN40 气缸油产品 。

年初在某港口加装了800吨0.5% 低硫燃油,使用一周后进行主机扫气口检查时发现有严重的黑斑出现:

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公司得知情况后指示船舶切换到70碱值的气缸油产品,并加大注油率到1.2 g/Kwh, 同时提高缸套水至90°C,但状态没有得到明显的改善。

船舶第一时间寄送燃油油样去新加坡化验,一周后收到化验报告,无异常。

在回国途中,我们建议船员在燃油管路里再次取样,抵国内港后送检。两天后报告显示硫含量为2.95 %m/m

销售紧急调配了100碱值的产品到船,一周后再次进行扫气口检查,缸套完全恢复正常:

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相信大家到这里已经有了这样的疑问:

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为什么第一次化验化验结果正常而第二次完全超标?

为什么留船的燃油油样化验没有问题?

事实上,真相已然清晰:船舶实际接收的燃油硫含量严重超标,而燃油供应商提供给船舶的初始油样,大概率是事先准备好的合格样品。这就导致第一次化验结果正常,而从燃油管路中再次取样的油样则暴露了严重超标问题。

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作为深耕海事领域的专业伙伴,埃克森美孚在此提醒:燃油取样是保障燃油品质可追溯、规避设备运行风险的核心关键环节,必须严格遵循科学规范流程。

  • 取样前,务必确保取样工具清洁无杂质、干燥无残留,从源头杜绝交叉污染;

  • 取样过程中,需严格执行连续滴漏取样标准,确保样品具备充分代表性,同时完整、准确记录取样时间、地点、燃油批次、加装数量等关键信息;

  • 取样完成后,立即对油样容器进行密封处理,清晰、规范标注核心信息,并存放在干燥、避光、通风的环境中,严防样品变质。

  • 同时,建议对燃油取样、标签填写、油样封存的全过程实施录像取证,确保操作流程可追溯、油样真实性可核验。

  • 此外,建议同步留存多份平行样品,分别用于常规化验、第三方复检及应急备用,确保在出现品质争议时,能够提供完整、有效的溯源依据,最大程度维护船东合法权益与船舶航行安全。

埃克森美孚将持续以专业的技术支持与可靠的产品品质,助力航运业安全高效运营。值得庆幸的是,前几日与部分船东交流时发现,他们已洞察此类风险隐患,并针对性采取了防控举措。

希望通过本次案例分享,再度唤醒广大船舶对燃油取样工作的重视,在实际运营中切实督促船员严格落实公司相关规范要求,将各项风险防控举措落到实处,全力保障船舶安全稳定航行。

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