在推进绿色低碳转型的浪潮中,云南中烟红云红河集团昆明卷烟厂(以下简称“昆明卷烟厂”)通过水资源循环利用、蒸汽系统技术迭代与精细化管控,不仅超额完成水耗下降目标,更以年水耗降幅12%、水循环利用率超过95%的亮眼成绩,探索出一条“以小投入撬动大效益”的可持续发展路径,为行业绿色转型提供了可复制的方案。
“以前,光冷却塔补水一年就要消耗6万吨自来水,成本太高。”昆明卷烟厂动力车间锅炉、供水修理组班长奚童回忆道。
动力车间重新排布电缆及水管道。吕建晶摄
转变始于两年前。车间技术人员发现,香精香料制备车间排放的工艺二次水水质良好,只需简单进行管道改造,便可直接用于冷却塔补水。该项目改造费用不足一万元,却实现了每年节约自来水4000至5000吨,同时减少了相应的污水处理成本。
“这一改造实现了‘用水—排水—再利用’的闭环循环,让原本被视作‘废弃物’的废水重新焕发价值。”奚童介绍。
针对厂区绿化浇灌中出现的管网压力不足、“近涝远旱”等问题,动力车间首先对全厂绿化喷头进行统一油漆标识,清晰区分中水与自来水接口,从源头杜绝混用与浪费;随后,联合绿化养护部门共同制定“分区错峰浇灌”方案,将大面积绿地区域划分为多个小区块,通过错时浇灌平衡管网压力,同时升级中水泵站设备,提升供水稳定性。
“这些举措看起来都是‘小改动’,但叠加起来效果显著。”奚童说,改造后绿化用水均衡性大幅提升,水资源利用效率明显改善,实现了生态效益与景观效果的统一。
在水资源管理取得突破的同时,蒸汽系统能耗优化成为另一个攻坚重点。
“除氧器是锅炉的关键辅助设备,以往自用蒸汽占比高达12%至15%,相当于每生产10吨蒸汽,就有超过1吨被自身设备消耗,能源浪费较为突出。”奚童解释道。
为解决这一痛点,车间于2025年实施除氧器技术升级项目。新设备技术先进,自用蒸汽占比降至5%至8%。据测算,仅此一项每年可减少蒸汽消耗约3000吨,相应降低天然气使用量。从经济账看,仅节约的天然气和自来水成本,就可在一年半左右收回技术改造投资。
亮眼数据的背后,是一套以数据监测、考核激励为核心的精益管理体系的有力支撑。
动力车间改造后的蒸汽除氧器。吉鹏章摄
车间建立了重点用水环节实时监测机制,对冷却塔、蒸汽系统等高耗能设备运行数据进行动态跟踪,确保泄漏与异常第一时间发现、整改。同时,将节能降耗指标纳入班组日常绩效考核,设立“合理化建议奖”,鼓励一线员工立足岗位提出改进措施。
“现在大家看到水管渗漏、阀门未关紧,都会主动处理或上报,形成了‘全员参与、持续改进’的文化氛围。”奚童说。
未来,昆明卷烟厂将继续秉持精益管理理念,进一步挖掘各个环节的节能潜力,拓展中水、余热等二次资源在更多生产与辅助场景中的回收利用,持续完善绿色制造体系,以实际行动助力企业绿色低碳转型与高质量发展。(吉鹏章、谢辉、吕建晶)
来源:云南中烟红云红河集团昆明卷烟厂
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