每一份不平凡的成就,

都源于日复一日的平凡坚守。

致敬劳动者,礼赞劳模精神,

让我们一起走近身边的光芒,

聆听奋斗的故事。

“哪里有问题,哪里就有她的身影。”在浙江东睦科达磁电有限公司,同事们这样评价姜林俊。作为2026年浙江省五一劳动奖章获得者,22年前,姜林俊还只是一名最基础的质量检验员。和众多一线女工一样,她每日与流水线、检测仪器及密密麻麻的数据相伴,“那时候不懂什么大道理,就想把手里的事做好。”正是这份朴素的坚守,让她在日复一日的检验工作中,渐渐读懂了质量对于制造企业的千钧分量

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一张二维码,堵住混料“红线”

有一段时间,公司发货的产品与单据不一致的问题时有发生。这在品质管理上属于“混料”质量红线,一旦出错,轻则客户投诉,重则丢失订单。

姜林俊得知后,第一时间跑到车间。她没有简单地下指令要求“仔细核对”,而是把整个流程走了一遍。她发现,问题出在人工核对环节——品类多、标签多,光靠肉眼难免疏漏。于是她提出:在产品的唛头标签和重量标签上都加入二维码,用扫码设备自动识别、自动判断对错

这个建议被采纳后,不仅大幅降低了错发混料的问题,还降低了5%的人工成本,提高了工作效率。

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一个滑道改进,撬动数百万降本

2023年,企业定下降本增效目标。姜林俊没有等指示,而是主动带着团队开始了质量改进活动。

她先是制定了《KPI质量指标绩效管理办法》,把质量目标拆解到每个岗位,让每个人都清楚自己该守什么线。接着,她盯上了生产线上一个不起眼的环节——分选机滑道。原有的滑道设计导致产品在分选过程中出现轻微损伤,影响合格率。她反复观察、分析,从调 整轨道角度到优化落料缓冲,每个细节都不放过。最终,这项改进连同其他质量活动一起,全年为企业带来265万元的降本成果。

近年来,姜林俊主导修订了20余项内部标准,完成改进项目12项,累计降本增效超过300万元。她搭建的质量数据信息化平台,让人工统计成本降低12%,来料批次合格率从92.2%提升至98.5%

一个人走得快,一群人走得远

姜林俊深知,质量工作不能只靠单打独斗。她通过“师带徒”、技能比武等方式,近两年团队中培养出质量主管3名、质量工程师5名,内部晋升率达到80%,累计培养新人8名。她还专门设立了“质量之星”等奖项,激励每一位员工参与质量管理。如今,她所带领的团队,已经成为一支敢打硬仗、能打胜仗的“质量铁军”。

正是凭着这份匠心与担当,姜林俊接连荣获德清县劳动模范、浙江省五一巾帼标兵、浙江省五一劳动奖章。“质量之魂,存于匠心。”姜林俊用二十年如一日的坚守,书写着一名基层质量工作者的不凡答卷。

记 者:杨丽竹

编 辑:陈 琛

责 编:程 昊

审 核:甄 诚