来源:市场资讯
(来源:今日八钢)
在炼铁厂265烧结作业区,有一支QC团队,把攻关的阵地筑在了环冷机旁。对他们而言,“优秀”不是挂在墙上的证书,而是水槽里不再上涨的淤泥,也是刻在每名职工心底那份踏实的安全感。
环冷机水槽淤泥沉积,是困扰265烧结作业区多年的老难题。烧结矿冷却产生的粉尘吹入上水槽,日积月累形成厚厚淤泥层。另外,水槽隔板在淤泥中运行,导致环冷机运行电流高。更棘手的是清淤方式——需要操作工拿着铁锹进行人工清理。
“人工清淤什么时候是个头?”在QC小组的攻关会上,谭哲湘提出了大胆设想——“我们能不能做一个装置,让机器代替人?”团队带头人当场拍板:“这个项目,QC小组牵头,攻关团队上!”
谭哲湘团队在讨论清淤泥装置的运行情况
于是,一场从“人海战术”到“智慧清淤”的攻关在烧结现场展开。攻关小组一头扎进现场,反复观察环冷机水槽的运行规律,琢磨如何让设备“自己把自己清理干净”。他们借鉴斗轮堆取料机的旋转取料原理,萌发了斗轮式清淤装置的构想。最难熬的是制作阶段,大家轮流值守焊接、装配、调试,手上是冰冷的钢铁,心里是滚烫的目标——“人不动锹、水不断流、泥不落地”。经过反复论证和多次方案迭代,他们成功开发出斗轮式水槽清淤装置。此装置整体主要由挖泥斗、外壳、轴套、导泥槽、调型底座、冲洗喷头六部分组成;动力配套选用闲置电机+摆线针轮减速机作为驱动单元;采用边角料钢管制作斗轮外壳,焊接加工挖泥斗、配套导泥槽。挖泥斗连续旋转捞泥、重力自动卸料,淤泥直接返回烧结返矿循环利用。
如今,操作员只需按下启动按钮,装置就能全自动运行。此装备上线前,每月清淤至少需2人8小时作业,改造后全自动清淤,不仅节约了人工费用,回收的淤泥还能作为烧结返矿复用,清一圈回收含铁元素淤泥0.55吨,一年能省下约2万元。同时,水槽污泥清除后,环冷机运行更加顺畅,电机电流大幅度下降,每年能节约电费约40万元。一台用闲置电机和边角料钢管攒出来的小装置,同时打通了降本和环保两条路。
谭哲湘团队在讨论环冷机低温余热回收前景
装置稳了,人的功夫还得下在平时。 团队推行了“责任田”制度,每一名成员都有自己负责的片区。王瑞浩的巡检记录本上,密密麻麻记着责任区内设备的运行状态。一次巡检中,他发现清淤装置传动部位存在异常振动,立即上报并组织排查处置,正是这次“小题大做”的排查,避免了一起可能发生的设备故障。同时,团队推行的安全联保机制,把安全责任细化成“隐患发现率”“整改闭环率”等看得见、摸得着的硬杠杠,谁的区域谁操心,谁的问题谁盯紧。再加上面向岗位职工常态化征集意见建议、推动问题解决的工作机制,大家有什么想法、发现什么苗头,都能及时反映、及时处理。
265烧结作业区QC攻关团队的故事里没有惊天动地的壮举,有的只是大家在关键时候“站出来”、在难题面前“豁出去”的本色。这份成绩,藏在每一次技术攻关的深夜坚守里,藏在每一处消除隐患的敏锐目光里,更藏在“把实事办好、把好事办实”的初心之中。
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