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10月12日,从采油工艺研究所获悉,长庆油田采油一厂依靠科技攻关,措施增油达62847吨。
今年以来,采油一厂大打措施‘进攻仗’,围歼增产‘拦路虎’,全力破解制约油田发展的“瓶颈”问题,加快科技成果向生产力的快速转化,为油田高质量发展提供强力支撑。
围绕“提单产、降递减、控成本”目标,采油一厂坚持“两调一优”工作思路,进一步开展以提高注水井措施比例、调整油井措施结构、优化储层改造工艺为主攻方向的措施调整,坚持向注水稳产和效益增产型转变,向长停井复产、高含水井治理和低成本措施转变为核心的技术攻关,为老油田提升措施效果效益找到一条破题之路。
结合油藏开发现状和特点,采油一厂创新实施精细注水结构优化调整,通过水源建设结构由点向面调整、分层注水由层间向层内调整、注水方式由稳定注水向不稳定调整、注入介质由水驱向多元化调整的方式,有效缓解水源不足、注水无效循环、水驱波及系数低等问题。针对分注率低、水驱效果不高的实际,在加大水源挖潜、水质提升、井筒治理力度的基础上,建立了由层间向单砂体、稳定向不稳定、单一水驱向多种介质驱替的精细注水方式,有效打通了稳产脉络,驱出了深藏多年的“油躲躲”。
技术人员通过“线上服务”和“现场查看”的方式“问诊开方”,深化地质认识,结合动静态资料,精细单砂体刻画,召开措施方案讨论会,持续在“一井一工艺,一井一参数”上下功夫,优选精选潜力井,深入开展重复压裂、补孔压裂、酸化解堵等措施运用,实现措施质量、措施效益的“双丰收”。特别是在跟踪落实含水、液面、液量变化等生产动态方面,该厂制定了以清蜡热洗、加药为主的井筒维护性措施,积极开展井筒清蜡热洗、加药,冲砂洗井为主的挖潜措施,为原油生产提供坚实的技术保障。供稿:薛帆 贺敏