纯梁采油厂高94块近日传来喜讯,区块部署的9口油井获得平均日产油9.4吨的好效果,其中,高94斜3井日产油12.3吨。
“这一效果的取得,得益于在开发中,地质、工艺技术人员突破思想藩篱,打破以往低渗透油藏先开发后注水的常规开发惯例,创新实施水井先压驱注水提升地层能量,油井再压裂投产,进一步提升建产效益,提高油藏采收率。”纯梁采油厂地质勘探首席专家、未动储量项目部经理陈炳申介绍。
正理庄采油管理区高94块2012年上报含油面积18.54平方千米,地质储量1603万吨。时隔8年,采油厂才在该区块部署31口井进行开发。
“由于该块油藏类型属于低孔、特低渗、岩性构造油藏,开发难度大,我们多次算过效益账,一直苦于没有经济高效的开发方式。”陈炳申和他的技术团队一度陷入困局。
今年,采油厂谋划了“注水带动”战略,加之压驱技术地不断应用,为技术人员打开了思路。 他们打破以往先开发后注水的惯例,变后期注水“补能”为前期先注水“提能”,同时将常规注水转为压驱注水,将“常压油藏”打造成“高压油藏”,先让地层“喝饱”后再进行压裂投产油井。
今年3月,采油厂按照方案设计对水井高94斜6进行笼统压驱注水,注入压力最高达28兆帕,日注水量1600立方米,是常规注水量的50倍。
但在压驱过程中,由于压力过高,周边油井出现水窜现象,地质、工艺技术人员一体化展开系统分析研究,采取一系列暂堵措施,及时进行水井调剖。措施实施后,井组地层能量得到了有效补充,高94斜7井、高94斜8井等5口对应油井均见到好效果,平均日产油8.8吨。
有了成功经验后,技术人员不断总结、分析、优化方案,在高94斜2水井压驱注水中,创新应用分层压驱注水技术。
2021年7月,采油厂技术团队承担胜利油田首口分层压驱井实验项目。他们充分进行油层、地应力、测井解释成果、连通性等地质基础研究,优选高94斜2井孔一中1砂组和2砂组进行分层压驱注水,充分考虑邻井试油试采情况,合理优化注水速度,科学计算各层段注入量,确保均衡注水。为进一步提高有效动用程度和采收率,在油井压裂投产过程中,地质、工艺一体化设计,配套压裂技术,优化施工参数,确保目的层充分改造。对应4口油井采用“压裂+渗吸复合增产”模式,实施套管桥塞分段压裂投产。投产后,高94斜1井日产油10.8吨,高94斜3井日产油12.3吨,高94斜4井日产油11.4吨,高94斜5井日产油10.7吨,全部达到方案设计要求,取得了较好效果。
油藏开发理念的转变和技术攻关研究的进步,更加坚定了技术人员未动储量效益开发的信心。“我们将进一步加大勘探开发力度,持续探索创新特低渗透油藏开发思路举措,实现未动储量高效开发。”陈炳申表示。
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