今年以来,沧州炼化采取优化再生运行、延长催化剂使用寿命等多项措施,提高重整汽油芳烃含量。截至2月28日,汽油芳烃平均含量达到85.5%,同比增长3.4个百分点,增效1100余万元。

提高重整汽油芳烃含量,有利于该公司减少外购高辛烷值组分,增加重整汽油辛烷值。为此,该公司积极组织攻关,把保持重整催化剂活性作为提高重整汽油芳烃含量的重点。

攻关小组从优化再生运行、降低三剂消耗等方面入手,通过控制反应系统水氯平衡,保证催化剂金属功能和酸性功能处于最佳水平。再生系统采取间断运行的方式,当待生催化剂碳含量达到3.5~4%时开始烧焦再生,催化剂白烧一个循环且待生催化剂碳含量低于1%后停止配风烧焦。

催化剂再生运行期间待生催化剂积碳量高,烧焦放热量大,烧焦温度、氧氯化区温度可以达到或接近设计值,能够达到较好的再生效果,催化剂持氯能力得到保证,避免了过多富余的氯进入液相、气相,造成下游设备腐蚀、结盐。再生催化剂活性满足装置高辛烷值汽油生产需求,在装置高负荷运行状态下,重整汽油芳烃含量平均保持较好水平,为增加效益提供保障。(张元旺)